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电厂转正总结

电厂转正总结

电厂转正总结范文第1篇

关键词:高压变频器,凝结水泵,节能

 

0.引言

浙江浙能兰溪发电厂总装机容量为4×600MW,每台机组配置两台互为备用的凝结水泵,流量调节采用传统的阀门调节方式。因而存在节流损失大,能量浪费严重;机组调峰时凝结水泵运行效率大幅度降低;调节频繁易导致阀门和执行机构损坏,设备维护量大;电机工频启动对电网和电机造成较大冲击等弊端。为了进一步提高设备利用率,节能降耗,降低厂用电率。经过长时间调研,兰溪发电厂选用了西门子罗宾康完美无谐波变频器,于2009年#4机组大修期间将#4机凝结水泵进行了变频改造。在凝结水泵变频改造后近半年的实际运行过程中,证明了高压变频器节能效果明显,值得在设计和对电厂其它高压辅机的改造中推广。

1.凝结水泵变速节能原理

浙江浙能兰溪发电厂每台机组配置两台100%容量的凝结水泵,每台水泵配备一台6kV交流电机,功率为2200kW,凝结水泵的系统简图如图1所示。

图1 凝结水系统简图

由于电网调峰的需要,兰溪发电厂4台机组夜间低负荷运行时间长,白天负荷变化频繁,凝结水泵大部分时间在中、低负荷状态运转。。而凝结水泵采用定速方式运行,出口流量只能依靠控制阀门调节,节流损失、出口压力高,系统效率低。

图2 水泵调速时的H-Q曲线

即可概括为:流量Q和转速N的一次方成正比;扬程H和转速N的二次方成正比;轴功率P和转速N的三次方成正比。

由以上分析可知,当转速下降50%时,流量下降50%,扬程下降75%,功率下降87.5%,即功率与转速成3次方的关系降低。如果不用减小出口阀开度的方法控制流量,而是将泵的转速降低,随着泵输出压头的降低,消耗在阀门上的功率完全可以避免,这就是水泵变速运行的节能原理。

根据异步电动机转速表达式N=60f(1-S)/P可知,交流电动机的转速N与电源的频率f成正比,通过变频装置将电网50Hz的固定频率转变成为可调频率,即可实现交流电动机无级调速,从而达到使凝结水泵变速运行以节能的目的。

2.使用高压变频器后的效益分析

兰溪发电厂#4机组凝结水泵进行变频改造后,凝结水泵变频运行时,变频器控制凝结水母管压力,除氧器水位调节阀控制除氧器水位。当滑压运行时,变频自动控制的压力定值是一个随给水流量变化的折线函数,且允许操作员对凝结水母管压力设定值有一定的干预,使凝结水泵在满足机组正常运行要求前提下,控制凝结水母管压力最小,凝结水泵在允许的最低转速运行,从而达到节能目的。

表1是兰溪发电厂#3机组(未进行凝结水泵变频改造,凝结水泵工频运行)与#4机组(已经进行凝结水泵变频改造,凝结水泵变频运行)在负荷相同情况下的凝结水泵部分运行数据。

表1 凝结水泵工频与变频实际运行状况性能对比

电厂转正总结范文第2篇

关键字:发电厂;电气运行;常见问题;

中图分类号:F407文献标识码: A

一、发电厂电气系统常见的故障

发电厂的电气系统主要由发电机、主变压器、厂用电主接线、配电设备、开关设备、保安电源、通信设备、照明设备等组成,是发电厂的重要组成部分,由于发电厂的电气系统在长期运行中,需要承受机械负荷和电力负荷的双重压力,这些压力会对电气设备的的安全运行、使用寿命等造成严重的影响,因此,分析发电厂电气系统常见的故障原因,对发电厂的正常运行有极其重要的意义。

1、发电厂电气设备接地

发电厂电气系统的电气接地可以分为交流接地、直流接地两种情况,是电气系统保障设备人员安全的主要手段之一,近年来,随着发电厂建设规模的扩大,发电厂的用电负荷、供电电压、短路电流等有了很大的提高,如果出现异常将对电气设备和工作人员造成严重的危害。交流接地是指电动机的接地系统受潮、设备老化及腐蚀等因素的影响,发生交流接地情况时将对发电厂工作人员的生命安全带来很大的威胁;当电气系统发生直流接地时,则可能使信号装置,继电保护装置,控制装置发误动和拒动。

2、发电机升温高、升温迅速

发电厂在发电过程中,发电机需要进行长时间的高速运行,导致发电机迅速的升高温度,发电机在运行过程中,金属部件处于高速运作的状态,在运行时机械能会转换为热能,电气系统的绝缘部件长期处于高温条件下,部件会逐渐老化,绝缘性能会逐渐降低,从而对电气系统的正常运行造成严重的影响。导致发电机过快升温的原因有发电机运作时间长、降温系统不能及时散热、降温等。

3、发电机电压值超出变动范围

发电机的电压值在允许变动范围内才能保证发电厂电气系统的正常运行,电压值过高电机转子就会脱离正常运转速度,导致转子的电流量会增大,从而引发发电机温度升高,加快设备的老化,电压值过低电机转子会低于正常运转速度,导致转子运行不稳定,从而影响电气系统的正常运行,降低电气系统的工作效率,发电机电压值超出允许变动范围对电气系统的正常运行有严重的影响。

4、发电机备用电源异常出现自动切换现象

发电机备用电源主要是为了防止发电机在长期运行中,当高低压电源停止运行时,备用电源会启动,保证发电机的正常运行。当备用电源接入电气系统时,母线的电压会突然变大,导致发电机的正常运行受到影响,备用电源接入电气系统开始工作需要一定的时间,如果时间过长,电气设备的运行速度会逐渐降低,备用设备接好以后,设备又会突然的增大运行速度,导致发电机不能及时的进行调整,系统发生紊乱,对电气系统造成严重的影响。

5、发电机滑环碳刷冒火问题

在发电机运行过程中出现滑环碳刷冒火现象,如果不及时处理就可能出现环火现象,进而给发电厂的连续生产带来影响。出现这一现象的原因有两种:第一,压簧压力以及投入使用时间的不同可能导致碳刷与滑环之间接触点电阻的有大有小,造成统计滑环上面不同碳刷之间电流的不均衡,超过一定的限额时就会导致压簧受到严重损坏,进而产生冒火现象。同理,碳刷的型号相同,阻值不同也可能导致冒火现象。第二,电气运行过程中,碳刷会发生摇动而造成磨损,时间一长就可能带来碳刷的过度磨损,刷块边缘发生脱落现象,碳刷振动、刷架积垢就可能带来碳刷的冒火。

6、设备检查问题

无论是什么设备,运行一段时间后总是会发生一些问题,如何不做好维修保养工作,就会给设备埋下许多潜在的安全隐患,进而在电气运行过程中出现问题。因此,发电厂必须派遣专业人员做好设备检查工作,制定检查计划,通过检查保证发电机组的正常运行。比如说:在电气设备安装之前进行各种指标的检测,确定其合格后方可安装,若是不合格,必须更换选择合格的电气设备。在电气设备的运行过程中,制定巡视检查、定期检修、状态检修等检查计划,在巡视检查中做到谨慎认真,切忌走马观花。工作人员养成检查设备的习惯,在检查时有所侧重,确定每次检查的重点,及时发现问题,并采取合适措施将设备问题掐灭在萌芽状态,防止电气故障的发生,保证发电厂的安全生产。

二、解决电气系统故障的措施

1、科学的设置接地

发电厂电气系统的接地设置是保证工作人员和电气设备安全的重要措施,因此,发电厂要科学的进行接地设置,发电厂可以采用环路接地的方式,这样能增大接地线的电阻值,如果接地线发生问题,线路的电阻会减小对地电压值,使得通向工作人员、电气设备的电流变小,从而保证工作人员和电气设备的安全。发电厂可以根据实际情况,设置安全报警系统,如果接地线发生故障,发电厂的检修人员能迅速的做出反应,及时的进行维护。

2、对发电机及时的进行降温冷却

发电机在长期运行过程中会产生大量的热量,因此,发电厂要采取有效的降温冷却措施,对发电机进行有效的降温处理,确保发电机的正常运行。在实际生产中,常用的冷却降温措施有冷水降温、输入氢气、密闭空间进行空气冷却等,不同的发电厂要根据自身的实际情况选择合适的冷却降温措施,确保发电机的正常运行。

3、加强电压监控,防止电压不稳定

发电机电压不稳定是导致发电机不稳定工作的重要原因之一,因此,要加强发电机电压的监控,及时的记录发电机运行情况,当电压浮动超过允许变动范围,检修人员要及时的对电气系统进行检查,寻找引起电压异常的原因,从而制定合理的解决方案,确保电气系统的正常运行。

4、加强电气系统的检修管理

发电厂要加强对电气系统的检修管理,检修人员要认真的进行设备检修,发现故障后,要及时的采取措施进行故障处理,确保电气系统的正常运行,发电厂要定期的对检修人员进行培训,增强检修人员的专业技能,提高检修人员的工作责任意识,注重电气系统的检修管理,从而保证电气系统的有效运作。

5、对于滑环碳刷冒火问题

发电厂应做到预防检查工作,有效规避该类问题的发生。首先是保证滑环所使用的压簧属于同一型号,然后对其进行严格的压力测试,不断进行调试,最终保证每个碳刷集电环压力相等,无法统一时立即进行更换。每隔一小时发电机滑环、碳刷和压簧的运行状况,做到及时发现冒火问题的苗头,从而做出正确的处理决策,避免冒火问题乃至环火问题的出现。其次,发现发电机碳刷的长度比新碳刷长度的2/3还短时,立即更换,而更换的碳刷也必须进行电阻值的测试,在安装前进行研磨,保证其与滑环有70%以上的接触面积,避免卡涩现象的出现。再次,推广使用恒力矩电刷装置,部分发电厂使用该装置取得了良好的效果,有效预防了滑环碳刷冒火问题。

6、对电压表和电流表的运行数据进行科学的分析

经常分析电压表和电流表的运行数据,防止漏检和错检的出现,采用红外仪、热像仪等设备检查电气设备,发现电气设备的异常发热部位,运用信息技术生成曲线图和温度场,对运行数据进行高效挖掘处理,发现电气设备的隐患。比如说,利用红外仪等设备检测电气设备发热部位的表面温度,并做好记录,然后根据电气设备的实际运行状况得出负载率,分析连接部分的接触电阻大小,对可能发生的电气事故作出科学、正确的分析和判断,然后在此基础上采取合适的措施,保证电气设备的正常运转。环境温度和负荷的不同会影响到红外仪的温度判断结果,对此,可以采取相对温度法来排除这一问题,环境温度和负荷电流较小,设备的温度也没有超过限值时不代表设备没有缺陷,因此,要学会综合多项检查结果得出最为准确的结果,采取合适措施消除设备安全运行隐患,进而促进系统的正常运行。还可以采用同类比较法来判断设备的隐患,将同类设备的同一部位的温度进行对比,判断设备运行状况。

总之,对发电厂电气运行过程中的常见问题进行有效的总结有助于发电厂做好事故预防工作,做好安全生产工作,保障设备和人身安全。本文结合笔者多年的实践经验总结当前发电厂电气运行中的常见问题以及发生原因,并就处理对策进行简要介绍,有一定的参考价值,希望对同行有所助益。在社会经济的快速发展下和理论知识丰富的情况下,发电厂要在实际工作中累积经验,总结经验,学会判断事故,做好事故预防工作,为发电厂创造更高的社会效益和经济效益。

参考文献

[1]贾瑞龙,武金文. 发电厂电气运行过程中的常见问题分析[J]. 黑龙江科技信息,2013,22:47.

[2]王诗然. 发电厂厂用电电气监控管理系统的设计与应用[D].华北电力大学,2012.

电厂转正总结范文第3篇

写份电厂员工转正自我鉴定给领导也给自己看一下吧,总结试用期都得到了什么样的锻炼,有什么样的体会,今天小编就给大家整理一下转正自我鉴定,要写写哦

电厂员工转正个人自我鉴定我于20XX年8月10日成为电厂的试用员工,下个月即试用期满转正,工作的这一段时间里,在电厂领导的带领下,同事的帮助下,自己在工作,学习等各个方面都取得了较好的成绩,现在将自己几个月内的工作、学习情况做一下。

作为一个应届毕业生,初来电厂,曾经很担心不知该怎么与人共处,该如何做好工作;但是电厂宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,让我很快完成了从学生到职员的转变。

在轮岗实习期间,我先后在制造部各个车间参观实习近一个月时间。车间各个岗位以及生产流程都是我以前从未接触过的,和我的专业知识相差也较大;但是各部门领导和同事的耐心指导,使我在较短的时间内熟悉了生产部门的整个操作流程,对电厂产品及生产岗位有了进一步了解。

在本部门的工作中,我一直严格要求自己,认真及时做好领导布置的每一项任务,同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教,不断提高充实自己,在其位,谋其职,尽其力。

当然,初入职场,难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴,后事之师,这些经历也让我不断成熟,在处理各种问题时考虑得更全面,杜绝类似失误的发生。在此,我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助,感谢他们对我工作中出现的疏漏和不足的提醒和耐心指正,尤其在离职手续办理凭证、人员总表优化、各类单据编号存档电子备案等方面的建议与指导,更督促我应时刻具备人事岗位所需的缜密心思与责任感。

经过这六个月,我现在已经能够独立处理电厂员工从入职上岗、转档、转正、调岗、合同续签、奖励惩罚、离职等基本人事手续,整理归档员工合同,协助提供员工保险缴纳单据与名单,处理员工日常单据报销,以及协助整理提供电厂各部门所需的人事相关资料和数据。

这是我的第一份工作,这半年来我学到了很多,感悟了很多;看到电厂的迅速发展,我深深地感到骄傲和自豪,也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作,实现自己的奋斗目标,体现自己的人生价值,和电厂一起成长。在此我提出转正,恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为电厂创造价值,同电厂一起展望美好的未来!

优秀电厂员工转正自我鉴定在过去一年的试用期中,我在工作和生活中高标准应求自己,做了很多工作,现将一年来工作做以下个人鉴定:

一、过去一年的工作中,在很多前辈的关心帮助下,不管是技术方面还是质检与管理,使我工作上有了很大的进步,当然成绩已经成为过去,在以后的工作中我会加倍努力,争取做的更好;以前从书本上学到“科学的东西来不得半点虚伪和骄傲”.

技术含量较高,这就要求我对待工作不能人浮于事,做老好人,而要以踏实、严谨的态度对待工作,不懂的东西要善于学习,已懂的东西更要精益求精,因为技术在不断进步更新,只有通过不断地学习,辅以求精务实,脚踏实地的作风,方能胜任自己的工作岗位.一切工作过程中,技术和质检工作贯穿始终,在工作经验的积累中,逐步培养自己的预见性。

二、在平时工作中,首先做好日常工作,我与车间其他技术员既有分工又有合作,坚持经常和其他技术员进行工作交流,充分发扬民-主,杜绝独断专行,统一思想统一步骤,从而圆满完成车间各项生产任务。

三、每月将车间生产情况进行一次总结,及时将总结上交到技术处;将车间主材消耗进行总结,及时上交计划处。做好统计技术分析工作,将车间生产中出现异常情况,进行分析采取纠正措施,写出纠正措施报告。

电力不同于其他行业,它需要不断在现场检查、监督,随时发现问题,解决问题,而这些工作都在现场比较恶劣的环境下进行,这要求我们不断培养吃苦耐劳的精神,要不怕苦不怕累,从工程的实干中不断丰富自己所学才能,使自己的现场综合处理能力得到锻炼和提高。

有关电厂员工转正自我鉴定试用期中我和大家一样都经历着感动、告别、收获、感激和努力,不论是生活还是工作都让我重新审视了自己以往做人做事的态度和方式,得到了成长。尤其是参加工作后,在领导和同事们的支持和帮助下,各方面所得到的锻炼都使我受益匪浅。在此,我须真诚的向各位领导和同事表达我深深的谢意,感谢大家在这段时间给予我的足够宽容、鼓励和帮助。下面就我参加工作以来的思想和工作学习进行以下三方面的简要回顾和总结。

一、思想意识的转变与提升

刚刚走出校园的我,没有任何的工作经验,走上工作岗位初始也未参加过专业的培训,很多专业知识对我来说虽然极具吸引力,但还是非常陌生,和其他同事相比自知存在着太大的差距。而我也知道自己的最大缺点之一就是急躁粗心,很多事情太急于完成就导致了不少的错误。再加上虽然同在生产部,但是很多事情我却心有余而力不足。所以随着这些担心,初来时的兴奋逐渐被压力所取代,心里也总是倍感愧疚和自责。这在通过大家的帮助和自己的学习,逐渐进入工作状态后,不安与紧张慢慢得到了平复,自己也有了自信和做好工作的决心。

二、工作学习的回顾与总结

初入厂时老员工对我们进行的一系列安全教育和培训都给我留下了极深的印象。因为忽略任何小的隐患都有可能造成今后大的事故。虽然我不从事技术操作性工作,相对工作的危险性比较小,但是在平时的工作中我也始终牢记“安全第一、预防为主”的方针,向老员工学习,使自己个人安全生产的意识不断得到提高和增强,为公司实现全年无事故做出自己应尽的努力。

试用期是学习的主要阶段,所以在刚来公司时,在主控室跟着同事们值班的时间比较多,通过他们认真详细的讲解,我也学会了不少值班时涉及的工作内容以及变电站设备的专业知识。

值班工作看似一层不变,但是耐心和细心却是不可缺少的,而这一点我就做的很不够。在这方面原本的学习基础就不扎实,随着时间的推移,工作量增多,很少有时间能够完成完完整整一天的值班工作,再加上个人学习主动性不强,所以导致很多故障仍然没有记住,值班操作步骤不能熟练完成。在今后的工作中我应多加强专业方面的学习。

在月底作月度报表是我接到的第一个工作任务。虽然通过这几个月来的不断学习,大部分的工作现在已经能够做到自己完成了,但是面对庞大的数据还是会感觉紧张,因为多一个0和少一个0就是天壤之别。但是越急躁就越容易出错,想快点完成工作的心理也是导致计算错误频频出现的原因。

为迎接总公司的秋查工作,我作为资料员和同事一起完成了对资料室的档案和文件分类整理、编目、装订、补充、更换装具、标签,并输入微机的工作。虽然期间也很努力,但是在事实面前我不能不承认自己的工作做的很不到位,质量不高。这和我平时对资料室的文档和资料的了解不够细,不够实,不够充分有直接的原因。在今后对资料室的工作中我一定端正态度,认真对待,加强主动性,通过对各类文档、资料多加熟悉,使档案工作纳入公司要求的规范化和精细化轨道,同时也方便同事们查阅。

除此之外,配合同事工作、认真完成交办的各项任务也是我的主要工作之一。虽然工作很琐碎,但我仍会以积极的心态去对待,力所能及的去完成。

三、存在的不足与今后的努力方向

通过三个月的工作,我发现了自身存在的很多缺点与不足。例如与同事们沟通少,学习工作的主动性不强,工作时缺乏思考,也不注意总结,尤其是在工作中细心不够,又容易急躁,在很多事情的处理上都不成熟,做不到统筹规划。这些都是导致工作出现错误、给同事带来麻烦的主要原因。

在今后工作中,除了一如既往地听从各级领导安排,虚心向各位领导和同事学习他们对待工作的认真态度和强烈的责任心外,也应该加强与同事之间的沟通交流,通过不断学习和总结增加自己的知识面,逐步加强和丰富自己的业务知识的学习,努力提高工作水平,以至把每一项工作都做到位、做好。同时更应该加强个人修养,修正自己的行为,自觉加强学习。也希望大家在我做的不好的地方及时的加以纠正和批评,我都会虚心的接受并改正。

在新旧交替的时刻作出以上的总结,是对自己过去的自省也是对今后生活工作的激励。展望邻近的20xx年,我意识到,只有行动上有方向,工作上有目标,心中才能真正有底,才能够做到忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,逐步摆脱刚参加工作时只顾埋头干,不知思考总结的现象。

电厂转正总结范文第4篇

【关键词】 机头 机尾 翻车机 粉尘治理技术

鞍钢炼铁总厂现有烧结机6台,2台265m2投产于1989年;2台360m2分别投产于2001年、2009年;2台328m2投产于2004年。烧结过程中发生诸多化学和冶金反应,因此,像大多数燃烧过程一样,烧结机在燃烧生成烧结矿的同时也产生了含有大量粉尘和气态污染物的废气,这部分粉尘治理为机头除尘;成品热烧结矿卸矿、冷却过程产生的粉尘治理为机尾除尘;烧结原料装卸、运输过程产生的粉尘治理为原料除尘。烧结机头、机尾全部为电除尘,由于投产时间早,电除尘设计排放标准比较低,原料翻车机除尘一直是钢铁行业的难点,没有成功实例,各烧结机投产之初没有除尘。

为满足2013年10月国家新颁布的gb28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》2015年后烧结机头粉尘排放标准为50mg/m3、烧结机尾粉尘排放标准为30mg/m3、岗位粉尘标准为8mg/m3;鞍钢炼铁总厂近几年在烧结粉尘治理措施、实践,取得了一定效果。

1 烧结粉尘治理存在的问题

1.1 烧结机头粉尘治理存在的问题

烧结废气含尘量一般为1~5g/m3,这与是否设辅底料有关,采用铺底料生产技术,机头烟气中含尘量由5~6g/nm3(不设铺底料时)降至2g/nm3左右;鞍钢烧结机全部有铺底料,粉尘产生量每生产一吨烧结(球团)矿约产生粉尘20~40kg。烧结机头粉尘成份和特性较复杂,大致的化学成份为:fe的氧化物、k2o、na2o、mgo、cao、al2o3、tio2、sio2、mno、p2o5、还有部分重金属及二恶英等。粉尘比电阻一般为104ω·cm--1012ω·cm;粉尘粒径分布范围较大,大致从0.1μm至100μm的粒径分布。

由于机头烟气含有10%左右的水分、600~2000mg/m3so2,腐蚀性非常严重,如机头除尘采用布袋除尘器,机头烟气造成布袋腐蚀及布袋结露板结阻力增高,将直接影响烧结机生产等诸多问题,目前国内烧结机头全部采用电除尘器。

烧结机头烟气粉尘比电阻在1010ω.cm以上,并且随烟气工况变化,比电阻会增高,沉积在极板上的尘粒释放电荷的速度缓慢,形成很大的电附着力。这样不仅清灰困难,而且随着粉尘层的增厚,造成电荷积累加大。产生正离子,中和了带负电荷的粉尘。同时也抵消了大量的电晕电流。使粉尘不能充分荷电,甚至完全不能荷电。这种现象称为反电晕,在反电晕情况下,导致粉尘二次扬尘严重,除尘性能恶化。这是影响烧结机头电除尘效率主要因素。机头电除尘效率不稳定,排放也不稳定。鞍钢炼铁总厂烧结机头电除尘器设计排放情况见表1。

二烧机头电除尘收尘板面积11466m2,且为顶部振打,投产后顶部振打故障率非常高,电场经常短路运行,除尘器实际排放在150mg/m3,西烧机头电除尘实际排放90mg/m3,新烧机头电除尘由于投产时间长,除尘器本体漏风板线不同程度损坏,实际排放 180mg/m3,只有三烧机头电除尘,生产稳定情况小于50mg/m3。

1.2 烧结机尾粉尘治理存在的问题

烧结矿经烧结机尾卸下后(温度大约750~800℃),进入冷却机(常用的有带式冷却、环式冷却和机上冷却)冷却至150℃以下,该过程主要产生废热和粉尘。机尾粉尘含铁在50%以上,磨啄性很强,烟气温度约80~150℃,遇水有粘性并能结垢;粉尘浓度5~15g/m3(设铺底料时),10~30g/m3(不设铺底料时)。

烧结机在2005年以前投产的机尾除尘大多为3、4电场电除尘,2005年以后投产的机尾除尘大多为布袋除尘。电除尘器设计排放浓度在50mg/m3以上,布袋除尘器50mg/m3,现有机尾电除尘的排放大多不能满足国家新标准30mg/m3。鞍钢炼铁总厂现有烧结机尾除尘器6台,全部为电除尘(见表2),分别为3、4电场的电除尘,排放在50-100mg/m3。

1.3 烧结原料翻车机粉尘治理存在的问题

烧结原料粉尘治理的难点不是除尘器的排放,而是岗位粉尘能否有效捕集也就是岗位环境能否达到国家新标准8mg/m3的问题。烧结用原料大多采用火车运输,由翻车机进行卸料。根据结构,翻车机可分为转子式、侧倾式、端侧式、双车转子式等多种,目前国内钢铁企业应用多为转子式,转子式翻车机有o型、c型两种方式。翻车机进行翻车作业时,由于物料快速高落差落下会产生大量扬尘,导致

翻车机室粉尘到处飞扬,经检测,粉尘浓度可达上千毫克每立方米,严重危害着岗位工人的身体健康。

目前国内大多数企业转子式翻车机采用的方法是水喷雾(水力除尘)或厂房密闭负压吸尘的方法,水喷雾除尘受季节性的限制,东北地面不适合;厂房密闭负压除尘只能用于单台翻车机单独厂房,且由于厂房空间大,大于常规设计的风量也无法满足除尘效果,很多钢厂翻车机干脆没有考虑除尘,炼铁总厂原翻车机上料系统没有除尘设施,岗位粉尘污染非常严重。

2 烧结粉尘治理措施

2.1 烧结机头粉尘治理措施

二烧机头电除尘于2009年进行改造。原厂地有限,只有原除尘器东侧新建1台除尘器的位置,另1台需在拆除原除尘位置新建。由于烧结机头电除尘是在线生产设备,为减少影响生产时间。施工方案:在东侧空地新建1台除尘器,待此台除尘器建成后第一次接点将东台烟道接于此台除尘。拆除原东台除尘器再新建另1台除尘器,待此台除尘器建成后,第二次接点将西侧烟道接于此台新建的除尘器,二烧机头电除尘器于2009年末完成,除尘器设计排放浓度为50mg/m3。二烧、三烧机头电除尘在生产正常情况下可满足国家新标准。但西烧、新烧排放不能满足国家新标准要求。

国内、国外烧结机头烟气净化全部采用电除尘器,国家新标准要求排放低于50mg/m3,这是目前机头电除尘很难达到的,虽然电除尘增加为4电场,但是烧结机头电除尘受工艺影响温度、湿度、比电阻在波动,烧结机头电除尘的排放也在波动,尤其是烧结生产波动、烧结机开停机等情况。目前全国的烧结机有一半以上已完成烟气脱硫,即烟气中粉尘经过电除尘器后又经过脱硫工艺进一步处理,外排烟气完全可满足国家新的排放标准。

根据国家“十一五”减排规划要求,炼铁总厂从2009年开始采用丹麦的旋转喷雾半干法脱硫工艺,陆续完成6台烧结机的烟气脱硫设施,经过脱硫布袋粉尘排放≤30mg/m3,现炼铁总厂6台烧结机头粉尘排放完全满足国家新标准要求。

2.2 烧结机尾粉尘治理措施

为满足国家新标准30mg/m3的要求,可对现有电除尘器进行增容改造:一是增大流通面积,使电场风速降低,延长烟气介质在除尘器内的停留时间,这相当于将现有除尘器全部拆除,在原基础上加宽、加高;二是增加电场数量,原除尘保留,在原进口或出口喇叭口拆除增加到4、5个电场,从而增加电场的收尘板面积,延长烟气在电场中停留的时间,以提高除尘效率;另一种方案是电改袋方案:保留原电除尘基础、壳体、灰斗、喇叭口及输灰系统,只将原电场的板线、振打系统全部拆除,重新制作上箱体安装布袋,但由于布袋除尘增加的阻力,需将原电机进行增容。上述方案从运行的稳定性、效果、投资、工期、场地等综合考虑,电改袋方案最优。

2.2.1 滤料的选择

根据所处理的粉尘特性和除尘器进口烟气温度(≤120℃),选用覆膜滤料,使粉尘只停留于表面,容易脱落,提高了滤料的剥离性。原设计排放浓度为50mg/m3机尾布袋除尘器,只需在更换布袋时,布袋的密度选择550g/m2-600g/m2三防覆膜涤纶针刺毡。

2.2.2 过滤风速的确定

过滤风速是确定除尘器结构的关键参数之一,要充分考虑到经济性,又要考虑实用性。机尾除尘最佳工作过滤风速为1.0~1.2m/min。如一味追求低风速,成本会大大增加;高过滤风速,必将导致布袋寿命急剧下降;过滤面积大幅减少,布袋不堪热负荷的持续冲刷,形成局部或大面积变形,以致失效;风量很快在短期内下降,影响捕集效果等。

2.3 烧结原料翻车机粉尘治理措施

鞍钢炼铁总厂烧结现有o型转子式翻车机、c型转子式翻车机两种形式。o型、c型翻车机区别在于c型本体有拔车机,用拔车机进行车机牵引、对位;o型翻车机没有拔车机,靠机车车头进行牵引、重车推移。翻车机用于卸球团矿、铁精矿,用于球团矿的新烧2#、3#(互为备用)、西烧3#翻车机卸车时粉尘浓度达一千毫克每立方米。鞍钢炼铁总厂于2008年、2010年分别完成新烧o型翻车机、西烧c型翻车机除尘,取得非常好的效果,并获得国家专利(zl 2008 2 0230323.x)。

2.3.1 o型转子式翻车机粉尘治理措施

考虑外界气流影响,新烧2#、3#翻车机(互为备用),欲以最小的风量达到最好的收尘效果,2#、3#翻车机分别设一大型密闭罩(如图1),只设1个移动的顶盖(哪台运行,上盖就在哪台翻车机上),将

车机上部至料仓口整体密封。并考虑为不妨碍翻车机检修可在密闭罩上方设电动式移动顶罩,其运行导轨建在翻车机进出口端部向外约300mm处的轨道梁上,轨道梁由地面钢架支撑,当翻车机内需要检修时,现场操作可使电动顶罩迅速开启,以保证检修工作的顺利进行。为防止翻车机室南北向的火车进出门有穿堂风对密闭罩内负压的影响,在密闭罩的南北方向设置电动对开门。其启闭与翻车机联锁控制:当摘钩平台抬起的瞬间,车厢即将进入翻车机室时,电动对开门自动开启;当转子准备翻转瞬间,给电动对开门电动联锁信号(与翻车机转子翻转电信号联锁),电动对开门自行关闭,而当车厢出转子时,给电动对开门信号(与推车器电动信号联锁)使其自动开启。整个过程自动控制,并设人工现场控制。

另,在密闭罩适当地方(尽量远离扬尘量大的地方)开设观察窗及小型单开门,便于岗位人员观察设备运行情况及维修。

新烧2#、3#翻车机(互为备用),只考虑1台翻车机工作的风量,吸风罩设置在大型密闭罩-3.2m平面、+3.35m处共两层;+3.35m水平分布四个吸风口,每个吸尘口风量20000m3/h,共80000m3/h风量,用于收集从料仓口吸尘罩处的粉尘并维持罩内负压;-3.2m平面吸尘罩布置在下密闭罩,水平分布四个吸尘口,每个吸尘器风量为30000m3/h,共120000m3/h风量,翻车机密闭罩内总风量为200000m3/h。

2.3.2 c型转子式翻车机扬尘治理措施

炼铁总厂西区烧结上料有3台翻车机,3#翻车机为c型,翻卸球团矿,此次考虑的是3#翻车机除尘。车厢南进北出,西侧(即车厢运行方向左侧)有一拨车机。

结合o型翻车机除尘经验,欲以最小的风量达到最好的收尘效果,同样设一大型密闭罩(如图2),将翻车机上部至料仓口整体密封。与o型翻车机的区别在于,该c型翻车机配套有拨车机牵引车厢进出翻车机平台,进出密闭罩,故该密闭罩在拨车机侧需预留拨车机拨杆运行通道。即,密闭罩西侧侧板需分上下两部分,上部侧板做成悬挑式。

扬尘较大部分集中在西侧,欲控制这部分含尘气流,结合现场实际空间位置考虑,抽风点设置在翻车机室-3.3m平台西侧为最佳,既可保证不影响设备检修又能较近的捕集该侧的粉尘,从而减少不必要的抽风量。该吸尘点定义为吸尘点ⅰ(4个吸尘罩,风量均分),因东侧亦有较大量的扬尘,故利用其土建结构特点,直接在东侧±0.000m平台上开孔设置吸尘点。但因该侧粉尘在翻车的前期上升速度较小,且大部分扬尘在±0.000m平面上下范围内的区域回旋,故该侧风量的设计可相对西侧取小些。该吸尘点定义为吸尘点ⅱ(4个吸尘罩,风量均分)。因西侧±0.000m平面上有拨车机来回运行,故其上部不能再如前一台翻车机在其西侧上部设置抽风点,而只能在其东侧设置。用以捕集未能被下部吸尘罩捕集的粉尘。该吸尘点定义为吸尘点ⅲ(4个吸尘罩,风量均分)。

=160000=96000=64000除尘总风量=320000

3 烧结粉尘治理实效

3.1 烧结机头粉尘治理实效

鞍钢炼铁总厂现有烧结机6台:2台360m2、2台328m2、2台265m2,现有烧结机头除尘全部为电除尘,二烧、三烧电除尘为双室四电场电除尘,西烧、新烧为三电场电除尘,从2009年开始,现已全部完成6台烧结机全烟气脱硫,机头外排烟气全部满足国家新标准要求。炼铁总厂烧结机、机头电除尘及排放情况见表3。

3.2 烧结机尾粉尘治理实效

全国已有很多机尾电除尘改为布袋,宝钢2008年、2009年、2012年分别将1#、2#、3#烧结机尾电除尘改为布袋除尘,机尾除尘器排放≤30mg/m3,现完全满足国家新标准要求。

鞍钢炼铁总厂现有烧结机尾除尘器6台,全部为3、4电场的电除尘,排放在50-100mg/m3,已完成电改袋方案可行性的论证,计划利用三年时间将现有的机尾电除尘全部改为布袋除尘以满足国家新标准的要求。

3.3 烧结原料翻车机粉尘治理实效

3.3.1 o型转子式翻车机粉尘治理实效

2008年完成新烧翻车机室粉尘治理项目,翻车机室岗位粉尘浓度从850mg/m3降至5.1mg/m3(见表4),岗位环境得到根本改善,每年减少粉尘排放量1000吨。这样在确保除尘效果的前提下,既保证翻车机的正常检修又大大节约投资。翻车机除尘技术应用在国内尚属首创,已获得了国家专利,三烧翻车机及及鲅鱼圈烧结的o型翻车机也陆续采用此方案进行治理。

3.3.2 c型转子式翻车机

粉尘治理实效

鞍钢炼铁总厂2010年完成新烧o型转子翻车机室粉尘治理项目,翻车机室岗位粉尘浓度从985mg/m3降至8.5mg/m3(见表5),岗位环境得到根本改善,每年减少粉尘排放量1100吨。

4 结语

鞍钢炼铁总厂烧结粉尘治理及烧结烟气脱硫方面已得了较好效果,但与世界发达国家环保治理还存在一定差距,发达国家对工业粉尘及so2的治理早已完成。目前,国外烧结烟气脱硝正在开展,脱硝技术主要有活性炭法、活性焦吸附法、循环流化床法、半干喷雾法、高能辐射—化学法、奥钢联的meros烟气净化技术等。

烧结烟气脱硝则作为“十二五”期间我国钢铁企业节能减排的工作重点。但我国钢铁企业还没有烧结烟气成功脱硝技术的工业化应用实例,鞍钢正准备在西烧进行脱硝的工业性试验。因此必须尽快寻求适合我国烧结烟气脱硝的技术,确实保证能达到节能减排的目标,这样不仅能有效促进经济的发展,而且还能造福子孙后代。

参考文献:

[1]李颖.钢铁企业环保综合治理分析[j].中国新技术新产品,2012年02期.

电厂转正总结范文第5篇

下面结合厂用电源的接线方式,介绍厂用电快速切换过程及切换方式。

1厂用电源快速切换过程

基本的厂用/备用电源热备用接线方式,厂用电同期快切装置控制CB1和CB2开关。

厂用电源切换过程分为正常切换和事故切换两种方式。正常切换方式指厂用工作分支和备用分支间根据运行方式要求进行的切换;事故切换方式指厂用工作电源消失后快速投入备用电源的切换方式。

上述两种切换方式都存在工作和备用电源的同期问题,正常切换方式是同频同期的合环操作。事故切换方式是差频同期,即厂用工作母线上的残压、残压频率与电压、频率正常的备用电源进行同期。

2同期捕捉切换的几种方法

2.1基于“恒定越前相角”原理,即根据正常厂用负荷下同期捕捉阶段相角变化的速度和合闸回路的总时间,计算出合闸提前角,快切装置实时跟踪频差和相差,当相差达到整定值,且频差不超过整定范围时,即发合闸命令,当频差超范围时,放弃合闸,转入残压切换。这种方法缺点是合闸角精确度不高,且合闸角随厂用负荷变化而变化。

2.2基于“恒定越前时间”原理,即完全根据实时的频差、相差,依据一定的变化规律模型,计算出离相角差过零点的时间,当该时间接近合闸回路总时间时,发出合闸命令。该方法从理论上讲,能较精确地实现过零点合闸,且不受负荷变化影响。但实用时,需解决不少困难:一是要精确地找出频差、相角差变化规律并给出相应的数学模型,不能简单的采用线形模型;二是由于厂用电反馈电压频率变化的不完全连续性及频率测量的间断性,造成频差及相差测量的间断和偏差;另外,合闸回路的时间也有一定的离散性。由于在同期捕捉阶段,相差的变化速度可达1-2°/1ms,因此任何一方面产生的误差都将大大降低合闸的准确性。

2.3捕捉电动机群允许的冲击电流时机原理,即捕捉电动机群允许的冲击电流的时机进行切换。此时,大量电动机还未被切除,自启动条件较好,可保证厂用电安全恢复运行。

合上备用电源后电动机承受的电压:

UD=XDU/(XS+XD)

式中:XD——母线上电动机组和低压负荷折算到高压厂用电压后的等值电抗;

XS——电源的等值电抗令K0=XD/(XS+XD);

为保证电动机安全自启动,UD应小于电动机的允许最大起动电压,设为1.1倍额定电压UGN,则有:

K0U<1.1UGN

根据大型感应电动机的静态电压特性曲线,当施加在感应电动机上的电压低于K点,约0.62Ue时,电动机的有功和无功功率发生跳跃性变化,即转矩急剧下降至停转,且大量吸取无功功率使电源电压大幅度下降,因此投入备用电源必须在反馈电压降到K点之前。

为此,捕捉电动机群允许的冲击电流时机原理的捕捉同期的过程如下:本文由中国收集整理。

设UG为工作母线电压,UB为备用母线电压,U为UG与UB的电压相量差(差拍电压),δ为UG与UB的初始相角。工作电源消失后,UG幅值下降并且向滞后UB的方向旋转,如图UG1、UG2、UG3、UG4、UG5、UG6,对应压差分别为U1、U2、U3、U4、U5、U6,对应相角差分别为φ1、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6。如在U2时投入备用电源所产生的冲击电流为电动机群安全自启动的允许值,则以U2为半径UB的始端A点为圆心画出的圆弧C⌒E右侧为投入备用电源的安全区。

当断路器一侧有电源,一侧无电源时,即单侧无压合闸。U4=U2,C点的U2为安全切换电压,而E点残压和频率较C点下降很多,电动机自启动备件恶劣,故E点为非安全切换电压。则在ABC段内不满足快切条件时,安全切换点应在选在E点之后进行切换。

3厂用电切换必须具备的外部条件

为能成功地进行厂用电系统的切换,必须具备以下3个条件:

3.1正常运行情况下工作电源电压和备用电源电压之间允许有一定的相角差,但一般不宜大于20°。

3.2快速断路器。少油式断路器因其合分闸时间较长,不适合应用于厂用电系统的切换,宜使用真空断路器,其合、分闸时间一般在40~80ms左右。

3.3厂用工作电源应配备快速动作的保护继电器,目前广泛使用的微机保护继电器可满足要求。