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节能降耗改善方案

节能降耗改善方案

节能降耗改善方案范文第1篇

关键词 :机械加工;节能降耗;措施

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.07.071

机械加工在我国社会经济的发展中发挥着至关重要的作用,是我国的一项重要行业,同时,对机械加工的标准提出了更高的要求。虽然加工制作行业非常注重机械加工的生产质量和精度,但是在机械加工中节能降耗问题却没有得到足够的重视。随着我国的能源短缺和环境污染问题越来越严重,研究机械加工的节能损耗问题已经成为一种必然趋势。以便使机械加工行业可以稳定持续的发展。

1 机械加工工艺中存在的节能问题

在机械技工行业中,企业的管理者不重视在加工工艺中出现的能源消耗问题,只注重加工的精度和工作效率,而在能源损耗上付出了很大的代价,管理者却忽视不管。在机械加工企业中,能源损耗是一个标准值,在机械加工中,能源的消耗量不能超过规定的标准。在机械部件的加工工艺中,其采用的流程和方法都是固定的,没有任何创新和改变,这些已经成熟的加工工艺不能体现出能源是否浪费。另外,对于机械加工的操作人员,一般都是从工作效率、工作态度和工作质量等几方面进行考核,并没有把能源消耗加入到机械设备加工过程中额考核标准中。这就导致在加工过程中,员工只注重加工速度和加工方式,并没有去考虑在加工中的能源损耗问题,也从来没有节能降耗的理念。很多企业未来追求效率,用大型设备来生产小零件,这就造成资源浪费,所以,在员工中出现资源浪费的现象也很正常。因此,能源损耗问题已经成为机械加工行业面临的一个严重的问题,尤其是在大批量的产品加工中,这种现象尤为明显。

2 在机械加工中造成能源浪费的因素

在机械加工设计中存在很多的浪费问题,一方面,从设计者来讲,设计人员的专业知识一般不扎实,业务水平不足,缺乏工作经验,这将直接导致设计中的技术水平和技术强度低。设计人员在设计中经常会忽略能源的消耗水平,只注重设计过程中机械运行的稳定性。在设计中存在方案不足和更改的问题,严重影响了机械环保水平的提高。在机械加工的实际操作中,还存在操作不合理的现象,将会制约机械运行的整体效果。另一方面,从员工的角度来讲,在机械生产的选择中,也存在较大的浪费现象。在加工过程中,员工往往只追求高效率,忽略可节能环保的理念。这就会造成较大的能源浪费。在加工小零件时,加工的效率是一拥模但是会存在很多的资源浪费。还可能因为操作不当带来严重的资源消耗。

3 机械加工工艺节能降耗的措施

3.1 批量加工生产

在一部分中小加工企业中,小规模的单一的零件生产会造成能源的浪费,这种生产形式就是员工逐一加工单件产品,不能形成加工流水线,进行成组成产。这必然会造成资源的浪费。若企业将相同的零件进行整合,然后批量生产这些部件,这样就会降低能源损耗,同时也提高了工作效率。

3.2 加强机械节能理念的宣传

结合机械加工的设计标准,对节能理念进行宣传,另外,还要对设计人员普及专业知识,不断的完善节能理念的标准,从而提高设计人员的专业素养。在结合实际的操作,进而改善设计方案,以便达到节能降耗的目标。在机械设计方案中,会出现一些不确定的因素,这就要求设计人员对设计好的方案进行理论验证,结合设计标准认真的分析,从别的方案中吸取优点,寻找节能设计的效果,不断的对方案进行优化。一切方案的设计都要以节能为目标,加快机械加工产业的发展。

3.3 改善机械生产的相关要求

在机械能源消耗中机械的生产工作有很大的影响,技术人员在机械加工中需要结合实际情况改善生产标准,提高机械加工的技术水平,利用机械操作的优势,继承和发展优化的部分,摒弃不合理的操作部分。在一些产品的加工中,不仅可以利用传统的加工方式,还可以采用新的加工方式,但是运用新的加工方式可以节省能源,提高效率。节省了不必要的工作流程,实现了机械加工节能损耗的目标。

3.4 节能材料的加工

在机械加工中,节能材料需要进行更换和调整,这就要求对原来的加工路线进行改进,以便实现节能效果。不断提高节能水平,优化机械加工原件。另外,还需要控制加工的设备数量,对节能原件进行有效的节能管理,提高机械加工的节能效果。

3.5 改变机械加工的生产方式

由于市场的局限性,使得机械加工在生产过程中需要生产多种多样的产品,在这种生产背景下,需要对产品进行逐一生产,不能实现对实际产品进行加工,也不能实现流水线操作。就会对机械能源产生严重的浪费现象。因此,采取合适的加工方式,控制生产规模,不断改善生产标准。从而实现降低能源的消耗量。

3.6 全面提高机械加工企业的管理质量与管理水平

提高管理者的管理水平在节能降耗中起着至关重要的作用,很多传统的管理方法、技术因素等都会对机械加工的能源消耗产生影响。在新的社会背景下,节能降耗必须要和企业利益和员工的考核指标紧密联系在一起。以便营造一个节约能源的良好氛围。要将节能损耗和员工利益联系在一起,在管理中对员工实行奖惩制度.同时,还需要加强各项制度的落实。建立能耗监督管理部门,保证各项制度的落实和实施,以便提高企业管理的水平和管理质量。促进各项节能损耗工作的顺利进行。

4 结语

综上所述,在机械加工的过程中,影响节能损耗的因素有很多,需要我们在实际工作中不断的留心观察。企业的工作人员在实际操作中需要合理运用设备,在保证质量和效率的同时降低能源的损耗。在企业的机械加工过程中,要不断探索节能降耗的方法,深入贯彻节能的理念。从而使企业在节能降耗方面取得良好的效果。

参考文献:

[1]赵秀林.浅析如机加设备工艺节能方法[J].城市建设理论研究,2011(30).

节能降耗改善方案范文第2篇

为确保效能监察工作取得实效,我们认真制定了“节能降耗”和“成本控制”效能监察实施方案,明确了效能监察的工作目的、工作方法和步骤,采取部门自查和效能监察工作小组进行检查的方式,重点对生产经营管理的主要经营指标、各项消耗性指标进行专项效能监察。督促检查节能降耗和成本控制方面的责任落实情况、推动全面可靠性管理和质量控制分析管理,优化设备运行状态,降低煤耗及热值差,采取管理节能、科技节能的有效措施,促进企业低成本、低消耗、低排放和高效率生产节能方式,堵塞管理漏洞,提高企业经营管理水平和经济效益。

一、认真制定“节能降耗”和“成本控制”效能监察工作实施方案

在项目立项后,我们依据集团公司关于开展“节能降耗”和“成本控制”效能监察工作要求,认真制定了“节能降耗”和“成本控制”效能监察工作实施方案。

(一)明确了工作目的及意义,即:通过开展“节能降耗”和“成本控制”效能监察,督促检查节能降耗和成本控制方面的责任落实情况、推动全面可靠性管理和质量控制分析管理,优化设备运行状态,降低煤耗及热值差,采取管理节能、科技节能的有效措施,促进企业低收入、低消耗、低排放和高效率生产节能方式,堵塞管理漏洞,提高企业经营管理水平和经济效益。

(二)确定了工作方法和步骤,即:宣传阶段(3月1日-4月1日)由各部门组织召开专门会议,学习动员;监察审计部人员深入分场、部门,作具体宣传和要求;自查阶段(4月2日-6月30日)由各部门按实施方案要求“对标、对表、对照”进行认真自查自纠,对自查情况写成书面自查报告报效能监察办公室;检查整改阶段(7月1日-8月31日)在自查基础上,效能监察小组对各部门进行认真检查,对自查不到位和自查中发现问题但没有自我整改的进行重点检查,发现问题和不足,监察审计部发《监察建议书》,限期认真整改。总结提高阶段(9月1日—11月30日)巩固整改成果,总结经验,制定和完善“节能降耗”和“成本控制”相关经济指标,加强管理,工作取得效果。

二、节能降耗”和“成本控制”效能监察工作实施情况

根据“节能降耗”和“成本控制”效能监察工作实施方案,在公司效能监察工作领导小组的领导下,效能监察工作小组深入各部门认真开展了此项监察工作。

(一)组织各部门围绕节能降耗和成本控制主题,认真学习和宣传,提高全员认识,引导全员自觉参与“成本控制”和“节能降耗”工作,增强了全员节能意识。在此基础上,提高了搞好效能监察工作的主动性和自觉性。各部门都围绕实施方案认真开展了自查工作。

(二)在公司各部门自查的基础上,监察小组定期或不定期的对各部门进行了检查。检查发现生产部门对节能降耗各项考核指标,进行了层层分解,将主要指标落实到每个岗位、每个人和工作的每一个环节,形成了节能降耗“事事有人抓、件件有落实”的有利局面。

(三)重点对燃料管理工作进行了检查。监察小组深入现场到煤场磅房、燃运分场、化学分场煤化验室及燃料管理部就煤场管理、煤磅、采、制、化程序管理、燃料制度建设、落实和燃料成本控制等方面进行了认真检查。

通过对现场考察、资料查阅和座谈,发现燃料部门工作中能严格“对标、对表、对照”进行,磅、采、制、化过程严格管理,重视做好对燃料管理人员行为规范的教育和监督等工作。

(四)对非生产用能和用材进行了检查,倡导从节约一度电、一滴水、一张纸做起。无论在生产上还是在办公室和生活方面都要厉行节约,严格控制各项成本,反对浪费。

三、“节能降耗”和“成本控制”效能监察整改工作情况

效能监察工作小组在经过认真检查后,对检查结果认真汇总、分析,针对存在的问题和不足,提出了监察建议:

1、加强运行经济活动分析,及时调整和优化设备运行方式,保证机组运行的经济性。

2、妥善处理好与供煤单位的关系,调整购煤策略,严格控制燃料成本,做好来煤的检斤、检制和查假工作。做好配煤和掺煤工作,提高燃烧效率和燃烧稳定性,减少重油消耗量。

3、根据煤炭市场形势,及时调整购煤结构,提前做好燃料冬储工作

4、加大设备改造力度,提高设备健康水平。

5、加强资源综合利用,深入搞好清洁生产。继续以粉煤灰为重点,推进工业废物综合利用。

6、加强节电、节水工作,努力降低厂用电和一次水耗量。发扬勤俭办企业的优良传统,努力降低非生产用能和用材。

四、总结提高工作情况

在效能监察工作小组检查发出监察建议后,公司各部门认真进行整改,制定和完善管理制度,规范各项工作程序,组织召开专题会议,认真落实了各项监察建议,及时进行了整改。

1、“以小保大”抓落实。对大指标(煤耗、厂用电率、油耗、水耗)的变化情况日监督、周分析、月核算;对小指标进行分场、班组层层细化分解、逐级落实,以小指标促大指标完成。

2、加强煤场管理,保持合理的库存,及时烧旧存新,减少热值损失,降低热值差;严格执行煤场分类储煤规定及配煤管理措施,按照安全、经济适炉的标准,科学计算掺混比例,确保锅炉经济、安全燃烧。

3、以“以热定电”,合理安排运行方式,在确保石化公司大乙烯供热的前提下,继续抢发电量;最大限度拓展热力市场,提高供热量,确保机组高效运转。

4、树立“零违章、零非停”理念,以星级评定为契机,全面加强安全生产基础管理;着力实施现场标准化作业,强化设备检修质量管理,实施动态对标,提高设备的可靠性指标;加大反事故演习力度,提高运行人员正确操作能力;科学制定锅炉四管防磨防爆措施及防灭火措施,提高机组的等效可用系数。

5、加强对设备的巡检,有效整治跑、冒、滴、漏,综合治理设备的内外漏泄;合理调控锅炉连排流量,做好疏水、凝结水的指标控制与回收,严格控制水汽损失率,全方位减少热损失。

6、优化机组运行方式。将一厂电量成功地向二厂进行置换,充分发挥大机组的优势,降低了供电煤耗;坚持锅炉运行参数压红线运行,提高机炉的负荷率;加强燃烧调整、强化煤粉细度监控及一二次风量风速的配比,提高锅炉效率;加强对凝结器的定期清洗工作,降低端差,提高真空度。

7、对公司非生产用水、用电进行检查,对长明灯、长流水的现象进行检查和考核;

8、充分利用经过变频改造的节能设备,降低厂用电率和供电煤耗,努力增加上网电量;

9、继续加强燃油管理,减少锅炉启停次数,严格执行锅炉升压曲线,对启停炉和稳燃用油实行定量管理,努力降低重油消耗。

经过公司各部门的努力,以对煤、水、油、电消耗量进行控制和节约,使各项指标同比取得全面好转,煤耗、发电厂用电率达到或接近历史最好水平,有力促进“节约年”各项工作的开展。

1-9月份:

1、发电量实际完成231965万千瓦时,同比多发电29598万千瓦时;

2、供热量完成1283.2万吉焦,比去年同比增加359.2万吉焦;

节能降耗改善方案范文第3篇

一直以来,江苏联发在生产经营过程别注重技术创新、管理创新、经营创新,努力打造“生态联发、魅力联发、和谐联发”。通过对设备改造挖潜,调整工艺、技术革新等方面进行研究和开发,企业的能源管理工作在节能降耗、降低生产成本、提高经济效益上取得了显著效果。

1~6月,江苏联发产色织布4214万米,各项能源消耗量为:耗原煤1392吨、电3446万Kwh、蒸汽耗用126851吨、空压气12874万立,合计27012吨标准煤,产值能耗为:0.378吨/万元。2010年同期产值能耗为:0.436吨/万元;产值能耗比2010年下降13%以上;产量能耗比2010年下降7%。

其中,2011年色织布的每万米单耗为:电单耗为9178kwh,万米,汽单耗30.1T/万米,空压气单耗31550万立方/万米:2010年色织布每万米单耗为电单耗11098kwh/万米,汽单耗31.8T/万米,空压气单耗33443T/万米;比2010年分别下降17%、5%、6%。产值能耗及产量能耗均达到或超过了企业年初制订的各项标准。

为进一步加强节能降耗的基础管理工作,江苏联发从改善质量、降低成本、降低能耗、改善工作环境、优化管理体制几个方面入手,充分调动了全公司干部、员工的节能积极性,企业的能源管理水平不断提高,运行质量明显改善,全公司上下呈现出了一种同心协力抓节能、增产节支求效益的大好局面,企业的竞争力不断增强,呈现出可持续发展态势。其中,上半年共改善提案67例,奖励金额11.0376万元,降低成本183.6086万元。

以此同时,为提高全体员工的节能意识,将节能工作上升为全员行为,江苏联发充分利用标语、公司内部刊物和公司局域网、公司宣传栏等宣传工具在全公司范围内大力提倡节能降耗,并广泛宣传节约能源的环境意识、资源意识和成本意识。

高投入只为低成本

今年,江苏联发共投入813万元节能技改资金。其中:

染纱分厂热能回收技改方案 通过更换淘汰原换热器及增加换热面积,提高热量交换效果,每日可节约蒸汽28吨,年节约标煤1209吨。总投资140万元,现已全部施工到位。

丝光机色碱回收丝光高浓度碱水经初步粗滤后去除纤维杂质,再经过微滤去除碱中悬浮杂质,经活性碳吸附及化学氧化脱色后,通过蒸发浓缩达到一定的碱浓回用于生产。现一期印染投入200万元,正在施工过程中,预计8月30日完成。

定型机的排气热量回收项目计划投入90万元,对定型机排气热量进行回收。年预计节约蒸汽4500吨,拆算标煤578吨标煤。

丝光废水烟气中和技术继续改造可每年节省98%的工业硫酸达5000吨以上,创造直接经济效率200万元,预计2011年3月结束。

退浆、丝光、浆纱机烘筒两端的外壁保温投入资金55万元。对公司退浆机、丝光机、浆纱机、经浆机436只烘筒两端处壁进行保温改造。根据已保温的1台浆纱机测试效果,节约蒸汽为5%,现每天耗用蒸汽460吨/天,全都到位后日节约蒸汽22.5吨,日拆合标煤2 894吨标煤,年可节约985吨标准煤,预计9月份全部到位。

节能降耗改善方案范文第4篇

一、指导思想

全面贯彻落实中央经济工作会议和省、市节能降耗工作会议精神,深入贯彻落实科学发展观,以转变经济发展方式为主线,以调整产业结构为抓手,以提高资源利用效率、发展工业循环经济为重点,进一步提高思想认识,进一步完善工作机制,进一步强化工作措施,为“十二五”节能降耗工作开好头、起好步。

二、工作目标

(一)确保完成市政府下达的年节能降耗目标任务。

(二)组织实施节能技改重点项目12项以上。

(三)淘汰落后腾出用能空间6000吨标煤以上。

(四)通过清洁生产审核验收企业6家以上。

(五)创建省、市级绿色企业1—2家,县级绿色企业6家以上。

(六)能源利用监测、监察企业5家。

(七)水泥散装率达到77%以上。

(八)新型墙体材料应用比例达到78%。

三、主要工作措施

(一)强化节能目标考核。继续把节能降耗目标任务分解落实到各乡镇、各重点用能企业。县政府将与各乡镇(开发区)、各重点用能企业和非工业用电大户签订年节能降耗目标责任书。对节能目标考核实行问责制和“一票否决制”。对未完成年度节能目标的乡镇,乡镇主要领导、分管领导不得参加年度评奖、授予荣誉称号等,对超标100吨标准煤以上的按每吨标准煤20元缴纳节能目标转移金。对未完成年度节能目标的重点用能企业和非工业用电大户,该企业当年不得参与年度评奖、授予荣誉称号等活动,对其新建投资项目和新增工业用地从严控制,并不得享受次年政府各项优惠政策。

(二)把好项目准入关,严控高耗能行业过快增长。严格执行《省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》和《市固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》,结合实际,制定出台《县固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》,防止低水平重复建设,合理控制新增能耗。强化服务,鼓励企业投资新建能耗低、污染小、产出大的项目,对低能耗项目实行绿色通道。坚决不再核准、备案“两高”和产能过剩行业扩大产能项目。对已建成的高耗能项目,进一步分析项目能耗强度以及对全县GDP能耗的影响,尽早采取对策措施。对确需新建能耗强度高于全县平均值的项目,所在乡镇应落实等量替代方案。

(三)着力抓好重点行业节能技术改造。重点抓好建材、造纸、印染、化工、磁性材料、金属压延加工、纺织等行业的节能技改工作,突出抓好余热余压回收利用、工业炉窑改造和电力拖动系统的节能改造。加快热电联产机组建设。强化节能技术改造重点项目管理,及时掌握项目进展情况,督促重点用能企业制定和实施节能技术改造方案。对实施节能技术改造取得显著成效的项目,除县政府奖励外,积极向上争取资金补助。

(四)加快光伏等新源推广应用。根据“1321”新能源推广计划,年,我县将完成6000平方米太阳能屋顶发电、1.3万平方米太阳能热水器和3500平方米地源(水源)热泵空调任务。在宣传引导、政策扶持和项目服务等方面要做好工作,确保完成推广任务。

(五)建立完善节能统计、监测和考核体系。建立健全节能管理网络,强化节能基础工作,督促重点用能单位定期报送能源利用状况报告,完善重点用能单位节能降耗工作联系机制,强化跟踪、指导和监督。每月15日前,对高能耗行业、企业能耗情况进行分析,密切关注节能降耗指标完成情况。出现异常情况,及时采取应对措施。

(六)加大节能监察和执法力度。依法对全县重点用能企业、非工业用电大户的能源利用状况进行监测、监察。重点检查高耗能企业单位产品耗能、主要耗能工艺有无使用国家明令淘汰的用能设备、执行国家和省制定的主要产品能耗限额、主要耗能设备能效等情况。对达不到节能标准和要求的企业,依法加大处罚力度,对超能耗限额的企业实行差别电价,对不按期淘汰国家明令淘汰产品、工艺、设备的企业,依法责令其停产整顿和予以关闭;强化对政府机关、事业单位用能量、建筑节能标准、规范执行情况的监测,对人均用能量超标的部门予以通报,督促其尽快采取节能措施。

节能降耗改善方案范文第5篇

将管道实际运行探索和SCADA系统每小时自动采集数据筛选结果,与同等条件下离线仿真结果对比,可归纳阶梯输量为1000m3/h、1150m3/h、1250m3/h,1450/1500m3/h、1600m3/h,其中翠岭和山丹站保持2台大泵的运行方式。以上配泵方案在满足运行输量的同时,保证管道无节流、低压力运行(表3)。随着管道阶梯输量的增加,24h耗电量逐渐增加,但是单耗先增加后减小再增加,在1500m3/h时为转折点。根据管道各阶梯输量泵提供的压力情况(表4),随着运行输量的增加,泵提供的压力越来越小;通过对泵效率的计算核对,在管道运行输量1450m3/h左右时,泵的综合效率最高。因原油物性及运行环境(压力、温度)不同,导致相同输量下配泵不同。根据计划和上下游库存,基于阶梯输量,制定配泵方案,控制全线节流在0.5MPa以内,高点在0.1MPa以上,或采取不同阶梯输量搭配或阶梯输量间歇输送[3],可使全线耗电量维持在最低。

2干线分输对配泵的影响

干线分输主要包括玉门炼厂分输、玉门生产库分输和秦川储备库分输。其中吐哈油在玉门全分输,因其大多为中质油,黏度较大,玉门炼厂海拔较高,向玉门炼厂分输时(即玉门站输油泵后分输,玉门站启3台主泵),大多在800~900m3/h低输量下,易造成压能损失和过多的电耗,玉门计量进站压力超高(裕量仅0.3MPa)。相比之下,向玉门生产库分输(即玉门站输油泵前分输)可避免以上问题,可大输量运行(分输可达2000m3/h),压能充分利用(无节流),配泵方案自由且节约分输时间(表5)。秦川储备库位于5#放空高点和兰州站之间(落差1292m),在下坡段约60km处。秦川库分输可减小下游的摩阻损失,压能可充分利用,分输量越大,相比分输前管道,摩阻越小。全线配泵相同条件下,秦川分输越大,5#高点越易建立压力(不拉空),电耗明显降低。以干线输量1600m3/h为例,秦川分输1000m3/h时,与无秦川分输时相比,5#高点压力高0.2MPa,电能损耗每24h降低0.45×104kW•h。

3加热系统改造及优化运行

冬季运行时,油品需加热或综合热处理方可外输,因几种油品按不同比例掺混,油品物性好于某单种油品,干线由多站式和四站式加热变为一站式综合热处理[5]。因外输温度维持在50℃以上,既破坏了管道防腐层,又造成了能源浪费和环境污染,增加了运行费用,仅2010-2012年冬季运行,燃油消耗近1.32×104t,必须寻求合理的方法解决这一问题。

3.1加热炉油改气方案实施

鄯善站4台8000kW热媒炉和储备库2台8000kW热媒炉(表6、表7),燃料为原油。对燃料为原油和天然气进行比较,4台加热炉,热效率0.9,冬季运行5个月,原料为原油时,年燃油燃料费为3282×104元(3500元/t),年耗油量9380t;原料为天然气时,年燃气燃料费2304×104元(2元/m3),年耗气量1152×104m3,。与原料为原油相比,原料为天然气可年节约费用978×104元,2012-2013年冬季运行时,对加热炉燃料实施油改气,改善了环境质量并降低了加热炉故障率。

3.2换热系统改造

换热系统改造[6]是在原加热系统中新增一套油油换热器(2串4并式),原油进站后通过给油泵,首先进入新增的油油换热器,与从已建热媒油换热器来的热油(60~65℃)进行热交换,将冷原油加热到30~35℃后,冷油进已建换热器继续加热,热油(60~65℃)经热交换后,冷却到30~35℃,再经输油主泵外输,极大地降低了原油外输温度。对换热器投用前后原油外输物性和能耗进行对比(表8),吐哈油首站外输温度变化不大(降低约8.29%),首站出站凝点有所降低,出站凝点相比空白凝点的变化幅度较大,玉门进站凝点因中间站场泵的高速剪切和管道低速剪切作用回升约2℃,投用后回升幅度较大,但仍满足外输条件[7],生产单耗降低近19%;H49(塔里木油:北疆稠油=85:15)首站出站温度较投用前大幅降低(约25.7%),首站出站凝点降低幅度较投用前小,但出站凝点较投用前有所降低,玉门站进出站凝点变化不大,末站进站凝点较首站约回升5℃,仍满足安全外输条件,单耗降低幅度约38%。对于不同掺混比例的混油(塔里木油比例一般40%以上)而言,油品外输的凝点有所不同,但随着油源物性的改善,可满足外输条件;对于物性较差或恶化的油品,管道运行时存在风险,需对运行工艺方式进行讨论。由于热油和进站冷油进行充分换热,利用导热油热能降低了原油的出站温度,大幅度降低了加热炉的热负荷,启炉台数明显下降(表8),相同输量下备用炉增多,降低了冬季运行风险。

3.3加热系统优化配炉

近几年,上游来油物性大幅改善,塔里木油、哈国油和北疆油凝点均在-20~-5℃,不同掺混比例的混油或吐哈油外输条件改善,极大地降低了耗油气量,但有时外输量与加热炉启用台数(热负荷)匹配不合理,反而加大了能耗,需要对其进行优化分析。通常,冬季运行混油的进站温度为5.2~14.0℃,吐哈油的进站温度为25~30℃。油品进站温度和输量决定启炉的台数,输量和启炉台数(热负荷)相同时,来油进站温度越高,出站温度越高;启炉台数和进站温度相同时,输量越大,出站温度越低(表9)。换热器投用前,外输混油1250m3/h时,启3台加热炉时刚刚满足50℃的外输条件,而1350m3/h时,出站温度在45~50℃之间,投用后启2台炉1250m3/h和1350m3/h输量时,换热器出口温度维持在60℃,油品同样满足外输。因此,投用前2台炉满足1000~1050m3/h混油外输,1台炉满足1000m3/h吐哈油外输,3台炉满足1350m3/h混油外输;投用后2台炉满足1350m3/h混油外输和1450m3/h吐哈油外输。为降低管道能耗和运行风险,有时采取吐哈油不单独外输,而是以掺混方式混合外输,可提高首站来油温度,并满足混油常温输送的要求。泵的耗电量和加热炉耗油气量均与外输量(质量输量)成正相关。通过泵的阶梯输量和加热炉配炉优化,可有效降低能耗,其中序号3和4在阶梯输量下运行生产单耗相对较小,序号2生产单耗最大(表10)。

4结论