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水库路基设计

水库路基设计

水库路基设计范文第1篇

关键词:公路 设计 选线 方案

引言

台山核电厂淡水水源工程的新松水库位于台山市赤溪镇的曹冲河,水库距台山市约60km,距台山核电厂约15km。坝址距新台高速浮石立交出口约28km,距西部沿海高速都斛出口约18km,现有外部交通条件较好。台山核电厂淡水水源工程通过在曹冲河建设水库,用输水管道将淡水输送至核电厂淡水厂,拟建进库道路连接水库坝址与台山核电厂的进场道路。目前,从旧赤溪镇到水库坝址,只有一条长约8km的简易泥结石道路可走。但该现有简易道路等级低,平面弯道多、转弯半径小、会车时错车困难,不能满足本工程施工期与运行管理期的交通使用要求,故须对进库道路进行配套建设。

1进库道路技术标准的确定

1.1道路等级标准的确定

进库道路是台山核电厂淡水水源工程的专用道路。经过对枢纽日常交通量的分析,对于设计水平年,预计对外交通道路的双向通行交通量小于1000辆/日。双车道四级道路可满足本工程施工高峰期的最大交通量。考虑工程的建设规模、重要性和施工期车辆交通情况,根据规范要求,结合当地实际情况,经综合分析,进库道路按四级公路标准设计。

1.2路线主要设计指标确定

进库道路按四级公路标准设计,设计速度为20km/h,设两车道,路面宽为6.0m,每侧土路肩宽为0.5m,路基宽7.0m。根据交通量组成与项目交通量、地质条件及主体工程施工的具体特点,施工期间行驶施工运输车辆较多,故采用高级路面。汽车荷载等级按公路等级采用公路-Ⅱ级,并采用施工运输车辆的实际最大荷载(约50t)进行复核。路基设计洪水频率参照《公路路基设计规范》(JTGD30-2004)的规定,路基设计洪水频率为1/25。

1.3道路横断面结构型式

进库道路路面结构:采用水泥混凝土路面。路堑挖方边坡根据地质报告资料,按岩体风化程度不同来选取相应的开挖坡比值。挖方边坡高度大于10m时,采用分级边坡,第一级边坡高度为8m,其余每级均为10m。路堤填方边坡填筑坡比值根据路基填料种类、地形等条件而定。第一级边坡坡比采用1:1.5,第二级至起其坡比采用1:1.75。地面横向坡度较陡路段在路堤下方设置挡墙,其中涵洞则与挡墙结合。

2进库道路路线方案设计比选

2.1选线原则

选择路线方案进行初步设计时需要充分利用地形、地势,尽量少出现回头弯;

选择地质稳定、水文地质条件好的地带通过,避开软基、泥沼、排水不良的低洼地等不良地段,避免穿过密集居民区、村庄;少占耕地、少拆迁,多利用山地,有条件的地方结合现有道路,使路线总里程较短、地形坡度较平缓、转弯舒顺;减少开挖量,避开高边坡等地段,减少水土流失;结合主体工程建筑物布置。

2.2路线方案布置

根据以上选线原则,及道路技术标准的约束,结合核电厂规划进场道路、主体工程建筑物布置及现场地形等具体情况,本阶段初步拟定设计了2条进库道路路线方案,其示意图见图2.2-1。

图2.2-1进库道路路线方案示意图

路线1:从核电厂规划进场道路东阳村南曹冲小学附近接入,经约0.2km海边虾蟹塘边后,沿曹冲河约2.2km,绕过新松村沿曹冲河约1.5km,经西坑,沿山边爬坡约0.8km至水库坝址左坝头,经大坝沿库边0.9km至输水隧洞进口。该路线全长约5.6km,其中0.2km为海边路,3.7km为原河边村路改造,1.7km为新建山边公路。

路线2:从核电厂规划进场道路南阳村南附近接入,经约0.2km海边虾蟹塘边后,沿原村路约1.4km至山边村,过村后沿山边小路0.8km,沿山边爬坡约0.7km至水库右岸垭口,沿库边经0.65km至坝址右坝头;另从垭口修支路0.25km至输水隧洞进口。该路线全长约4.0km,其中0.2km 为海边路,2.2km为原村路改造,1.6km为新建山边公路。

依据确定的道路技术标准根据选线原则对两个路线布置方案在已有1:2000地形图上进行设计并计算路面工程、路基土石方工程、路基防护工程等主要工程的工程量并形成工程量清单,对各路线方案估算其投资。

各路线方案特性见表6.5-1,各路线方案估算投资比较见表6.5-2。

表2.2-1进库道路路线方案特性表

2.3路线比选

由表2.1-1及表2.2-1可知:

从布置上看,路线1和路线2均有局部海边道路连接核电厂进场道路,距核电厂均较远,并需要进行软基处理。其中路线1沿曹冲河边,目前现有道路高程在3m~4m之间,曹冲河10年一遇洪水位高程为6.8m,25年一遇洪水位高程为8.0m,路面高程需加高5m左右,且需要按堤防标准建设,涉及水利设施等其他复杂问题;路线2长度最短,并利用现有的村路,线路较顺畅;从征地移民上看,路线1需要征用路边田地,路线2需要拆除少量房屋;从施工条件上看,路线2最短,但道路施工有可能受当地村民交通影响;从投资上看,路线2投资最少,比路线1少1810万元;综上所述,路线1的其中一段经过曹冲河边,其路面需按堤防的防洪标准进行加高,征用农田较多,涉及水利设施等其他复杂问题;路线2的路线需穿过村庄,但结合主体建筑物布置最合理,长度最短,路线较顺畅,投资最少。经综合比较后,推荐路线2为进库道路的首选方案。

3 结语

台山核电厂淡水水源工程进场道路外部交通条件较好,道路功能特殊,在明确道路的功能后由确定的道路技术标准,按照基本选线原则拟定设计出2条进库道路路线方案,通过方案比较发现路线2对结合主体建筑物布置最合理,长度最短,路线较顺畅,投资最少是符合本道路工程投资和运输效率的路线设计方案。

作 者 简 介

水库路基设计范文第2篇

关键词:水口庙水库大坝出险加固

水口庙水库是重庆南川区北部山区一座以农田灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合利用功能的小(二)型水利工程,位于南川区黎香湖镇东湖村水口庙,所在河流属长江水系油江河上游黎香溪支流。水库控制集雨面积1.65km2,总库容81.9万m3,正常库容65.3万m3。水口庙水库建设的任务是灌溉白沙镇的农田。水库枢纽由大坝和放水涵(卧)管等建筑物组成。枢纽工程等别为Ⅴ等,主要建筑物为5级,设计洪水标准为20年一遇,校核洪水标准为200年一遇,次要建筑物为5级。

该库建造在特定年代,1957年动工兴建,完全采用人工土法施工修建,1958年6月竣工,投入运行以来,枢纽工程相继出现了较多问题。

一、工程现状

1、大坝

水口庙水库大坝为均质土坝。工程于1957年破土动工,在无设计资料、地质勘探资料的情况下,由土溪乡组织受益公社农民以“大突击”方式于1958年6月完成此工程。完成最大坝高14.26m,坝顶长57m,坝顶宽3.5m,坝顶高程为798.26m。上游边坡为1:1.5,下游坝坡设有变坡,坡比从上至下分别为1:1.5。下游坡面为草皮护坡,运行至今大坝存在一些问题:a、上游坡面冲刷严重,无坝面排水设施和观测设施,上、下游坝坡较陡,有白蚁危害。b.大坝浸润线逸出点较高,坝体填筑压实不均匀,坝体土料渗流系数较大;坝基清基不完善,坝体与坝肩的结合部漏水严重。c.大坝上游未做护坡、没有建立大坝原型观测设施,无坝坡排水设施。

2、溢洪道

当时没有进行设计直接修建的,没有考虑到大坝的泄洪量,因此该大坝没有设置溢洪道,到现在为止,该大坝不能满足永久泄洪的要求。如果发生洪水,光靠取水建筑物放水,是不能保证大坝的安全的。

3、取水建筑物

放水设施位于大坝左岸,由放水涵卧管组成,为阶梯式盖板闸分层取水,放水孔直径2×0.25m,最大放水流量0.16m3/s。放水卧管有横向裂缝1处,涵管由于年代已久,没有进行修复,导致很多地方都出现漏水现象。

4、水库管理房已成危房

工程管理房属危房,进库4.0km的防洪抢险公路不畅,无防洪通讯线路。

5、大坝枢纽缺乏必要的安全监测设施

二、分析病害的原因

一是工程是在特定的年代修建的,大坝工程开工时没有规范的设计,水库修建靠组织村民土法施工,没有专业施工队伍,工程建设随意性大,施工质量难以控制,埋下诸多安全隐患。如坝体单簿,坝顶宽度不够,大坝上、下游边坡较陡,未进行护坡处理,没有达到设计要求;在施工过程中坝肩(基)清基不彻底,土料填筑质量较差,岸坡岩层软弱风化引起左坝肩及坝体有渗漏水;无溢洪道,造成不能正常泄洪;坝区有白蚁危害,危及大坝安全。二是工程年久失修,老化病害严重。如放水设备涵(卧)管因年久失修、设备老化,修建时未置于基岩上,加之砌体砂浆标号过低,导致砌缝砂浆脱落、断裂等因素造成漏水。

三、整治的必要性

随着新农村建设的全面推进,构建合谐社会,促使水利发展跟上社会经济发展需要,水口庙水库除险加固显得十分重要。为了恢复农业生产的良好条件,发挥水口庙水库的正常功能。通过对水库的除险加固,可使水库蓄水量达到设计总库容81.9万m3,恢复蓄水量35万m3。因此,水口庙水库除险加固是必要的。建议:一方面工程管理单位必须加强水库调度管理力度,尽可能发挥较好效益;另一方面实施水口庙水库除险加固整治工程,确保工程安全。通过水库除险加固,可使水库正常蓄水量达到65.3万m3。

四、加固措施建议

1、大坝工程

针对水口庙水库大坝存在的不安全因素,培厚上下游坝体,使坝体达到结构稳定要求。水口庙水库坝顶高程保持现有大规模,水口庙水库坝顶无交通要求,确定坝顶宽度为3.5m。长57m,坝顶表面采用C25砼硬化处理。垫层采用干砌块石,厚30cm,路肩采用M7.5浆砌块石,上下游路肩宽0.4m,深0.6m,上下游路肩增设高位1.1m的栏杆,栏杆采用C20钢筋混凝土结构。对坝体及坝基(岸坡)进行帷幕灌浆处理。对上游坝坡死水位以下坝坡进行抛石压脚来稳定坝脚的滑动,防止风浪冲刷,边坡为1:2。培厚下游边坡,坡率为1:2,在下游高程788.946m处设排水棱体。块石与培厚土体结合部位采用碎石、粗砂、细石进行处理。为了确保水库大坝的安全,必须重视开展白蚁防治工作。重点对坝区2800m2白蚁危害地段采取找、挖、杀三个环节,彻底消灭白蚁的危害。即:一是找,在春秋进行普查发现蚁路,挖土追巢消灭白蚁;二是挖,挖土抽槽寻找、跟踪蚁路、追挖主巢;三是杀,采用药物毒杀和土坑诱杀等方法消灭白蚁。增设大坝大坝安全监测设施,监测大坝的水平位移和垂直位移。

2、溢洪道工程

由于受地形条件限制,溢洪道位置无其它可选比较方案,可设在距右坝肩7.5m处开挖,其达到正常泄洪要求。为便于工程的管理和当地群众出入方便,在溢流堰位置设交通桥,桥宽3m,净跨2.5m,为钢筋砼T型桥,梁高0.6m,梁宽0.25m,板厚0.2m,桥面设栏杆,栏杆高度1.1m,受力钢筋为Ⅱ级钢筋。水口庙水库放水涵卧管因多年未运行,年久失修,损坏严重,多处沉陷断裂。在原位置重新布置放水卧管;重新修建涵管进口段及消力池,涵管长度为20m。

3、其它工程

为了便于工程管理维护,以及遭遇暴雨洪水时的大坝防洪抢险,保证工程安全,需改建管理房,扩建改善防洪抢险公路等附属工程。

(1)改建水库管理房

水口庙水库管理房属危房。管理所现有职工2人,为了便于今后工程的运行管理,促进水库多方发展,改建管理房有利于水库自身的发展。

为此,改建管理房103.25m2,采用二层砖混结构。

(2)改建和完善防洪抢险公路

进库公路全长4.0km。该工程长期以来交通不便,路基差,路面狭窄不平,车辆通行困难。为了加强汛期防洪调度,确保下游群众的生命财产安全,需整修4.0km进库公路。保障道路畅通,有利于水库今后发展。为了配合通村公路建设,采用C25砼硬化路面4.0km,厚度20cm。

路基加固:路肩(基)用M5浆砌块石砌筑,顶宽0.5m,对易滑坡的地段采用M5浆砌块石砌筑挡土墙。

完善边沟:边沟内空尺寸为0.4m(宽)×0.3m(深),采用M7.5浆砌块石砌筑,边沟侧墙厚0.4m,用M10水泥砂浆勾缝。

水库路基设计范文第3篇

关键词:水库;加固;扩容;必要性

中图分类号:TV697 文献标识码:A 文章编号:

1 项目提出的背景

元霄水库位于广西南宁市武鸣县府城镇进元村北面,距武鸣县城35km,1957年动工兴建,初期形成的水库库容为178.2万m3,经1963、1968 年两次扩建加高,共加高大坝9.3m(即由初建时的153.50m加高至162.80m高程),溢流堰加高7.71m(即由初建时的150.49m加高至158.20m高程),建成总库容为660万m3的小(1)型水库。经运行二十多年的来水量观测并进一步复核,原设计集雨面积32km2有误,经复核元霄水库的集雨面积实为61.62km2,由于水库库容偏小,弃水较多,且下游还有0.8万亩耕地无水保证灌溉,于是1975 年再次对该水库进行扩建,大坝按中型水库规模加高至169.0m高程,库容为898万m3,改建了放水设施,但溢洪道溢流堰及与堰坝结合部约有60m长的坝段没有进行加高施工,仍保留原小(1)型水库的形状。

为按最终规模完建该工程,1991年经地质钻探和广西水电学校对溢洪道进行水工模型试验后,由南宁市水电设计室、武鸣县水电设计室联合完成了元霄水库扩建工程设计并上报区水电厅,区水电厅于1992年9月2日以桂水电技字(1992)第59号文《关于武鸣县元霄水库枢纽扩建加固及渠系配套工程初步设计的批复》,由于资金未能安排,加固扩建至今尚未全部实施,然而时隔20多年,工程的现状基本情况即建设条件已经发生变化,该批复结论与工程现状不符,并且由于元霄水库是水源点项目,是府城镇的饮用水源,承担着武鸣县府城镇各村居民、学校等生活用水供水任务,也承担水库下游灌区1.95万亩农田的灌溉任务,因此,南宁市武鸣县水利局委托我院进行南宁市武鸣县元霄水库扩容工程的可行性研究报告工作。

2 工程现状

2011年对元霄水库进行除险加固设计,目前正在施工建设。2011年元霄水库除险加固工程的完成情况即为本次扩容工程的现状,工程现状由大坝、溢洪道、放水设施、防汛公路、管理设施、及坝后水电站等建筑物组成。主要建筑物现状如下:

(1)大坝

大坝建于武鸣河支流元霄河上,大坝为粘土心墙坝,坝体采用高压摆喷灌浆防渗加固,高压摆喷灌浆孔沿坝轴线布置,灌浆孔穿过坝基覆盖层入岩2.0m,灌到坝体162.0m高程。高压摆喷灌浆孔全长布置154m,最大孔深35.0m,采用单排布孔,孔距1.2m,共设置了130个灌浆孔,灌浆总进尺2407m。

坝顶长200m,宽5.0 m,坝顶高程为169.00m,最大坝高32.4m,坝顶上游侧设置浆砌石路缘石,路缘石宽0.4m,深1.0m,下游侧设置浆砌石排水沟,排水沟截面尺寸为300×300(宽×高);坝顶为泥结石路面并向下游侧放坡,坡度为2%。

大坝上游面从150.0m高程至152.40m高程为干砌石勾缝护坡,从152.40m高程至163.00m高程为现浇C15砼护坡,从163.00m高程至169.00m高程为草皮护坡,从上至下坡比约为1:2.5,分别在161.25、152.40m高程设置宽3.0m、1.0m的马道;上游坝坡与两岸岸坡连接处设砼齿墙,上游坝坡左、右侧均设有2m宽的上下坝交通步级。

下游坝坡从144.20m高程至169.00m高程采用草皮护坡,从上至下坡比分别为1:2.0、1:2.4、1:2.6,分别在160.00、150.80、144.20m高程设置宽1.7m、4.0m、1.76的马道;下游坝脚从138.70m高程至144.20m高程为干砌石贴坡排水体,贴坡排水体顶部高程为144.20m,宽度为1.76m,贴坡排水体底部高程为136.60m,贴坡排水体厚1.0m,其中干砌石厚600mm,粗砂层厚200mm,碎石层厚200mm,排水体体外侧坡比为1:2.5,总高度为7.6m,排水体外侧设400×400mm浆砌石排水沟。

(2)溢洪道

溢洪道位于大坝左侧,距大坝约60m,溢流堰轴线呈拱形布置,溢洪堰为开敞式折线型实用堰,堰体顶部分为0.3m厚的C20钢筋砼,堰顶高程为158.2m,堰顶净宽53.0m;溢流堰堰体及基础渗漏采用帷幕灌浆处理,帷幕灌浆孔布置于堰顶部,单排孔,孔距2.0m,底高程深入坝基岩石2m;右边墙为在旧浆砌石边墙外侧浇筑0.3m厚的C20砼护面,左边墙为外包C20埋石砼护面,均设有锚杆,墙顶高程均为162.50m;

一级消力池段长18.0m,底板为0.3m厚的C20钢筋砼,原有边墙为0.3m厚的C20砼护面,并设锚杆。二级消力池长42.0m,进口宽17.0m,出口宽13.4m,消力池底板为300mm厚的C20钢筋砼;原有边墙采用0.3m厚的C20砼护面,并设锚杆。

(3)放水设施

放水塔和放水隧洞位于大坝右岸,进水口明渠段长5.0m,隧洞进口设拦污栅;放水塔为竖井式钢筋砼圆筒结构,竖井圆筒直径4.0m,闸孔式放水,孔口尺寸为1.2×1.4(宽×高),塔内设有1扇检修闸门和1台固定式启闭机,闸室启闭机平台高程为171.5m,检修平台高程为167.3m;放水隧洞穿过大坝右岸山体,隧洞为有压隧洞,隧洞进水口底板高程为151.65m,总长126m,底坡i=1/200,隧洞断面采用Φ1.60m的圆洞型,全断面采用30cm厚的C25钢筋砼衬砌,隧洞出口接4.0m长镇墩后再接原灌溉发电压力钢管,钢管分岔为φ900灌溉支管和φ900发电支管,均采用电动闸阀控制。

(4)防汛公路

进库防汛公路从府城镇至元霄水库长5.0km,其中府城镇至进源村坡那屯路段长3.0 km,为砼路面,宽3.0m;其余坡那屯至水库大坝路段长2.0km,按四级公路标准进行设计,行车道宽3.5m,路肩宽0.50m,路面采用泥结石路面。

(5)管理设施

元霄水库由武鸣县那打水库管理所负责水库大坝的管理工作,具体的日常管理由元霄管水站负责,管水站现有在职职工3人具体负责水库的日常管理工作。水库坝首管理房是元霄水电站宿舍,位于大坝右坝脚,距元霄水库大坝100m,管水站管理房108m2,是建元霄电站时建成的,为砖混结构,现已属危房。2011年水库除险加固设计时新建了值班用房50m2,并配备了必要的水位观测、雨量观测、通讯和交通设施。

3 工程存在的主要问题

(1)不满足城镇供水要求:元霄水库扩容工程是水源点项目,元霄水库是府城镇的饮用水源,元霄水库承担着武鸣县府城镇各村居民、学校等生活用水供水任务。现供水人口4.5万(农村人口4.2万人,城镇人口0.3万人),牲畜3.5万头;远期规划水平年定为2020年,供水人口7.6万人(规划农村人口6.5万认为呢,城镇人口1.1万人);牲畜5.57万头。可见,城镇居民用水困难,元霄水库现状不能满足城镇居民的用水要求。

(2)不满足灌溉用水要求:元霄水库的集雨面积为61.62km2,目前水库库容偏小,弃水较多,元霄水库灌区现有灌溉面积11550亩,其中水田8150亩,旱地3400亩,下游还有7907亩耕地无水保证灌溉。

(3)大坝存在的主要问题:2011年除险加固设计时,坝体填土压实度是按照小(1)型水库的标准进行加固的,压实度为93.8%,未满足《碾压式土石坝设计规范》〔SL274-2001〕关于中型水库坝体填土压实度不低于96%的要求,坝体密实度欠佳。大坝坝体填土的渗透系数不满足规范要求;在设计及校核洪水位工况条件下坝体浸润线出逸点较高,从下游坝坡面溢出;高喷灌浆水泥浆心墙高程仅灌到162.0m,上游坝破混凝土块仅护到163.0m,均低于扩容后的正常蓄水位,不满足规范要求。

(4)溢洪道存在的主要问题:溢洪道位于大坝左侧,溢洪道长约200m,目前溢流堰顶高程约158.2m,扩容后正常水位抬高至164.00m,溢流堰尚需加高5.8m。2011年的除险加固工程中对消力池进行了加固,重建一级、二级消力池,但由于资金有限没有按水工模型试验在二级消力池后设扩散段,且溢洪道两侧挡墙墙顶高程均低于正常蓄水位164.00,须将挡墙墙顶高程加高至169.00m。溢流堰下游消力坎末端往下约70m处的槽中凸起一块大岩石,挡住了洪水的去路,迫使水流冲向右岸,造成岸边崩塌,对大坝外坡脚的安全构成威胁。

(5)连接坝存在的主要问题:大坝与溢洪道的结合部顶部高程约为162m,比设计高程低约7m,此处形成了大洪水的排水通道,危及大坝安全;另外,水位抬高后,溢洪道左岸与山体结合部约有18m现状地面高程低于169.00m,此处也形成了大洪水的排水通道,危及建筑物安全,因此,对溢洪道左右岸这两段连接坝进行填筑加高是非常必要的。

(6)没有位移和渗漏量等安全监测设施。

(7)管理体制不完善,管理办公设施落后。

(8)大坝下游的灌溉渠道多处开裂,漏水严重,本次扩容需对灌溉渠道进行维修。

4 工程任务

为解决城镇居民用水困难及满足水库下游灌溉需要,现计划将元霄水库扩建为中型水库,工程按100年一遇设计,1000年一遇校核。水库正常蓄水位为164.0m,有效库容1123万m3;设计洪水(P=1%)经调洪后最高洪水位为166.51m,最大下泄流量为451m3/s,对应的库容为1553万m3;水库的校核洪水(P=0.1%)经调洪后最高洪水位为167.13m,最大下泄流量为639m3/s,对应的库容为1660万m3。元霄水库扩容后,是一座以供水与灌溉为主,兼有发电与防洪等综合利用的中型水库。

5 扩容建设的必要性

(1)元霄水库目前正在实施除险加固,完成后水库正常进行,具备扩容条件。

(2)原水库总库容为898万m3,属小(1)型水库,水库集雨面积经过进一步复核,发现原设计的集雨面积32km2有误,实际应为61.62 km2。元霄水库是府城镇的饮用水源,现供水人口4.5万人,牲畜3.5万头;远期规划供水人口7.6万人,牲畜5.57万头,未能满足城镇居民的用水要求。据调查,水库下游灌区尚有7907亩农田无水灌溉;为解决城镇居民用水困难及满足水库下游灌溉需要,提高水库的供水、灌溉、发电、防洪等综合利用效益,及时对元霄水库枢纽进行扩容是非常必要的。

(3)根据中华人民共和国国标GB50201-94防洪标准及1992年9月2日水利厅桂水电技字(1992)第59号文《关于武鸣县元霄水库枢纽扩建加固及渠系配套工程初步设计的批复》,在水利厅的批复中同意元霄水库设计洪水标准50一遇,校核洪水标准为1000一遇,设计及校核洪水位相应分别为166.21及167.13m高程。元霄水库枢纽经过多次除险加固,目前大坝顶高程为169.0m,坝顶全长200m,大坝与溢洪道的结合部高程约为162m,比设计高程低约7m,此处形成了大洪水的排水通道,危及大坝安;另外,溢洪道左岸与山体结合部约有18m现状地面高程低于169.00m,此处也形成了大洪水的排水通道,危及建筑物安全,因此,对溢洪道左右岸这两段连接坝进行填筑加高是非常必要的。

为了元霄水库枢纽工程的安全,满足水库下游府城镇工业、生活用水的需要,解决下游农业灌溉用水月分配不均、水量不足的情况,满足下游防洪需要,满足兼顾发电的需要及改善和保护生态环境的需要,确保水库下游人民生命财产的安全,充分发挥水库应有的综合效益,及时对元霄水库枢纽进行加固扩容是非常必要的。

6 结论与建议

水库路基设计范文第4篇

一、主要工作情况

(一)精心筹划,组织召开全市水库移民首次工作会议。

3月11日,市政府召开了全市历史以来第一次水库移民工作会议,这标志着水库移民工作已列入市政府的重要议事日程,通过近年来中央和自治区政府在政策、资金上加大对玉林市水库移民的高度重视和加大投入,玉林市老水库移民的历史遗留问题将得到及时有效地解决。会议由我局杨海洁局长传达贯彻了全区水库移民工作会议精神,总结近年全市水库移民工作,分析当前水库移民工作面临的新形势和新任务,研究部署20xx年水库移民工作。市政府副市长江贵成出席会议并作重要讲话,明确指出水库移民工作是当前关注民生的首要工作。离休干部、原玉林地委副书记、市老促会副会长林挺柱亲临会议,对如何为水库移民办实事寄予了殷切的期望。

(二)积极准备,做好20xx年第一批大中型水库移民基础设施建设为民工程实施工作。

今年,区、市人民政府首次将实施大中型水库移民基础设施建设工程列为为民办十件实事之首,自治区下达我市20xx年第一批大中型水库移民基础设施建设工程项目预算控制数为4550万元,这一决策让我市60多万老水库的库区群众感到无比的欣慰,几十年来未能解决的问题在各级政府的关心重视下将得以妥善解决。我市参照自治区的分配办法并结合本市的实际下达项目计划投资后,立即组织了两个工作组到各县(市、区)检查、指导项目计划编制工作,要求各县(市、区)务必按照自治区的规定,以水库移民新村建设为亮点,重点安排未通路的移民村屯道路项目,兼顾安排解决库区信访突出问题的项目,要严格把关,高质量地完成项目计划的编制工作。我市对各县(市、区)编制上报的计划进行了认真的审查,经综合平衡、汇总编制的项目计划由市人民政府审核后于4月3日上报给自治区建设工程指挥部审批。本次编制上报的项目共167个,受益总人口31万人(其中水库移民13.4万人)。其中移民村屯道路项目131个(新建村屯道路86.47公里,改建村屯道路77.1公里),水库移民新村项目29个(其中新建水库移民新村22个,续建水库移民新村7个),移民村屯安全饮水工程项目7个。为了确保项目能够按照市政府的工作要求,按时、按质、按量地完成任务,我局多次召开专题研究会,积极主动协调、组织各县(市、区)认真开展第一批大中型水库移民基础设施建设工程项目的勘测设计和审查审批、落实项目建设用地等前期工作,新建22个移民新村的前期基础工作已经基本完成。区政府及区局领导到我市北流西埌移民新村进行调研指导工作,高度肯定北流市建设移民新村的创新工作方式,确定由北流市在全区库区基础设施项目建设现场会上做典型经验介绍。

(三)主动协调,鹤地水库广西库区移民遗留问题处理工作取得重大突破。

为确保广东鹤地水库广西库区移民历史遗留问题得到根本的解决,维护鹤地库区的社会稳定。我市多次组织由市政府领导带领陆川、博白两县及相关部门领导到广东省水利厅专题汇报反映鹤地水库广西库区移民遗留问题处理工作情况,积极争取广东省继续并加大对广西库区移民的扶持力度,尽快解决移民遗留问题。我市还积极向自治区人民政府以及自治区水库移民局反映汇报鹤地水库移民遗留问题处理工作情况,提出处理意见和建议。经过多方的沟通和协调,今年元月4日区人民政府高雄副主席带领财政、水利、移民等部门专程到鹤地库区进行调研。在区政府等各级领导的高度重视下,2月13日和4月16日,由区政府组织的广东、广西两省区人民政府先后在桂林和北海召开了鹤地水库广西库区移民遗留问题处理工作座谈会,双方就进一步加强两省区鹤地水库广西库区移民遗留问题处理工作的交流与合作交换了意见,并就鹤地水库广西库区移民遗留问题处理工作达成了多项共识,签订了合作备忘录,明确了以下事项:

一是两省区同意将水库主体工程除险加固建设与解决库区移民遗留问题结合起来,为从根本上解决水库除险加固以及库区移民遗留问题提供决策依据,开展整体规划,重点帮扶,既充分发挥水库功能效益,又妥善解决移民生活困难;

二是两省区共同提请国家有关部门抓紧解决库区使用电价问题;

水库路基设计范文第5篇

关键词:小型水库;除险加固;设备 ;管理

盘县现有水库32座,其中:中型水库2座、小(一)型水库6座、小(二)型水库24座。这些水库主要作用是防御洪水、农田灌溉、水库养殖及提供生活和工业用水等。但是由于各种历史原因,许多水库都不同程度地存在着一些病险问题,特别是20世纪60、70年代期间由民工投劳建成的水库问题较大、较多,一直是水利工程除险加固的工作重点之一。由于存在着各种病险问题,出于对下游人民生命财产安全的考虑,许多水库不能正常运行,不能充分发挥其效益,因此近年来国家逐渐加大资金投入对较重要的病险水库进行除险加固处理。

一、小型水库基本情况

建国以来,大量的小型水库工程为当地的经济发展特别是农业生产做出了很大的贡献,然而由于历史原因,这些水库中不同程度地存在着防洪标准偏低、工程质量差或工程年久失修、设备老化等问题。因此安全状况十分令人担忧,也造成了水库不能正常运行,不能充分发挥其效益,而且还严重威胁到下游人民生命财产的安全。根据已经进行除险加固设计的部分水库设计资料看,小型水库主要存在以下问题:

1.1设计质量先天不足

许多水库都是在""时期及""时期建成的。在这种特定的历史条件下,所有的小型水库的建设质量都存在严重的先天不足。根据已经进行除险加固设计的部分水库设计资料看,所有的小型水库基本上没有准确的设计资料。小型水库的设计都非常简单,设计精度不足,同时缺乏必要的前期勘测工作。

1.2施工质量较差

受特殊的历史条件影响,当时的小型水库施工基本上都是由政府组织民工大搞群众运动完成的,施工过程及施工质量基本得不到控制。因此造成了大部分水库大坝存在着不同程度的渗漏问题。

1.2.1抗震能力低。对于地震有可能造成坝体的变形破坏,以及沙土液化等间题没有采取必要的防范措施;同时按新的地震烈度区划图确定工程区基本烈度并按现行水工抗震规范复核,一些水库抗震标准低,不满足要求。

1.2.2水库的抗洪能力较低。部分水库因种种原因,本身设计洪水标准低,不满足实际运用要求;随着水文系列资料的延长,特别是受实测大洪水系列资料的影响,重新核定工程洪水标准后,工程新的防洪标准低于国家标准。

1.3工程年久失修、设备老化

大坝护坡破损严重,建筑物上下游部分冲刷破坏严重,闸门等设备老化失效,严重威胁大坝及下游安全。如许多水库至今运行几十年,虽曾进行过两次整修,但是建筑物已经严重破损,溢洪道两侧浆砌石翼墙断裂并倾斜,消力池严重破坏已无法正常运行;输水洞两侧翼墙发生破坏,涵管接缝处漏水严重,淘刷坝体,威胁大坝安全。金属结构和机电设备不能正常运转,金属结构和机电设备老化,超过使用年限、锈蚀严重、止水失效,正常运转非常困难,严重影响水库安全;防汛公路不畅,管理设施、观测设备等不完善,较多水库防汛公路标准低,甚至没有防汛道路,管理设施陈旧落后;多数病险水库的水文测报、大坝观测系统不完善。

1.4工程管理不善

很多小型水库都没有配备专门的管理人员,管理制度不健全;很多水库都没有观测和检测设备,缺少必要的交通、通讯、水情测报等设施。如盘县小(二)型24座水库都没有配备专门的管理人员,没有编制过防洪规划和兴利调度计划,没有配备水情测报和通讯设施,没有文字记录;水库没有观测和检测设备,对位移、变形、渗漏等没有有效的监控手段,对水库的运行、管理没有大事记,对大坝的运行、维修和安全监测大部分都未做到。

1.5水库抗洪能力达不到标准要求

小型水库的设计标准一般都偏低,很多都不能满足现行标准要求,如许多水库原设计的防洪标准为10年一遇设计,按现行设计标准应为20年一遇设计,水库大坝坝顶高程不足,实际防洪能力不足20年一遇设计标准,并且大坝断面不满足安全要求,大坝上下游无防护工程和防渗排水工程,坝体坝基都存在隐患,大坝附属建筑物输水洞都存在一些隐患问题,实际抗洪能力不满足国家现行规范要求。

二、除险加固探讨

随着水库在工农业发展中所发挥的作用逐年增大,国家逐渐加大了对小型水库除险加固工作的力度,在近年来的小型水库除险加固实践中,感觉到有几个问题是除险加固工程中必须认真考虑的问题。

2.1 解决项目资金来源

虽然国家不断加大资金投入,但相对于大量的病险水库来说,靠国家的资金很难全面解决问题。目前很多经济较发达地区已经通过对水库长期经营权的租赁、承包等方式筹集部分资金进行工程的维修加固,这对于小型水库的发展能够起到一定的促进作用。因此在防汛责任制和灌溉保证制得到切实落实的前提下,以拍卖水库的长期经营权来换取除险加固资金或许是一个良好的出路。

2.2 提高病险水库加固的科技含量

由于小型水库建设的先天不足,所以在除险加固工作中必须进行后天的补充工作,在工作开始前,必须对病险水库进行一次全面的探查,这样才能根据查明的基本情况准确找到具体病因。前期工作应思路新、起点高,广泛采用新技术、新方法、新材料、新工艺,力求体现先进性、科学性和经济性。在病险水库加固时,应通过各种途径收集这方面的信息,广泛依托科研、设计、施工、大专院校等方面的技术力量,加以推广应用。坚持加固与提高、加固与技术进步相结合,力求在病险水库治理的技术经济方面有所突破。

2.3 制定合理的处理方案

有了资金保证,又有了前期的基础资料,采取什么样的处理方案就是除险加固工作的核心问题了。只有选择了正确的处理方案才能够在投入最少资金的前提下做到一次性彻底解决问题。委托具备相应资质的专业机构对病险水库存在的严重隐患进行探查。病险水库的某些隐患,隐蔽性强。由于没有“对症下药”,致使其历经数次处理,仍未能彻底根治。这就需要委托具备相应资质的专业机构对这些隐患进行专题调研,找准隐患部位,分析产生原因,提出处理措施。

2.4 项目实施要走正规化道路

要把合理的除险加固方案真正落实到位,项目的实施必须要走正规化道路,项目主管单位要加强对项目法人组建,招标投标、质量监督、项目验收等各个环节的监管,严格执行基本建设程序。水库由于修建时客观条件制约以及建成后投人的更改,普遍存在着防汛调度系统、雨水情测报系统、防汛道路及防汛物资仓库等管理设施难以满足要求的问题。病险水库加固规划时,应考虑增设防汛指挥调度网络系统及通信预警系统、水文水情测报自动化系统、大坝监测自动化系统等先进的管理设施。对不能满足需要的防汛道路及防汛物资仓库等管理设施一并予以改造。

2.5 加强工程管理

工程实施后必须建立起完善的管理机构,进行科学的管理。要建立严格的管理责任制,责任落实到人。应抓好《水库大坝安全管理条例》等法律法规的实施,使管理规范化、制度化。同时应加强水库大坝的监测和观测工作,配备齐全的监测设备,建设必要的观测设施,采用先进的观测手段,对大坝进行及时跟踪监测,及时发现大坝的隐患。

总之,由于勘察、设计、监理、施工等多方力量并不能满足现在的除险加固工作要求,因此,水库除险加固必须量力而行,根据现实拥有的各方力量,在不违背客观规律的前提下,真正做到除险一座,脱险一座。使资金、人力和物力的投入起到预期的效果。

参考文献:

[1]王莉萍.龙怀水库除险加固的设计技术要点[J].中国农村水利水电,2008,(5)

[2]孙东亚,游文荪,姚秋玲.病险水库除险加固排序方法初探[J].水利水电技术,2009,40(7)