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成膜药剂在甲醇装置节能减排中应用

成膜药剂在甲醇装置节能减排中应用

摘要:为保障废热锅炉的正常运行,传统炉水处理工艺加入磷酸盐,并通过定排、连排,控制炉水达到一定的指标,存在排污量较大、热能损失较高的缺陷。通过论证分析,引入成膜多胺药剂对炉水进行处理。结果表明:采用成膜多胺药剂对炉水进行处理后,废热锅炉产汽率提升了1.8百分点,排污率降低了84.6%,节能减排效果显著。

关键词:废热锅炉;磷酸盐;成膜多胺药剂

近年来,随着我国经济的高速发展,资源利用与发展之间的矛盾日益突出,节能减排越来越受到国家和企业的重视[1]。甲醇生产企业作为传统的用水用能大户,普遍存在能源利用率低、水耗高的问题。甲醇生产过程中的余热大都采用废热锅炉进行回收,炉水的处理是废热锅炉稳定运行的关键。传统的炉水处理工艺是加入磷酸盐,并通过定排、连排,控制炉水水质达到一定的指标,以防止废热锅炉结垢、保证蒸汽品质、防止汽水共沸等[2]。但该工艺排污率一般在3%以上,存在排污量较大、热能损失较高的缺陷。

1余热废热锅炉运行现状

某公司甲醇装置现有废热锅炉4台,设计蒸发质量流量合计350t/h,具体参数见表1。甲醇2.5MPa废热锅炉(S15503)正常运行过程中为连排状态,排放质量流量约为6.5t/h,其余废热锅炉为定排,无连排。定排为8h排放1次,每次约10min。锅炉排污不仅仅是水的损失,还由于炉水含有大量的热量而造成能源的浪费。因此,锅炉排污量直接影响余热蒸汽回收的经济性。从环保的角度来说,还会对环境造成噪声污染和水污染[3]。锅炉排污的主要目的是控制炉水含盐量,以避免结垢和炉内腐蚀风险[4]。而炉水含盐量除了受到给水含盐量的影响外,还与炉内加药有关。传统的磷酸盐处理工艺增加了炉水含盐量,并由此导致炉水电导率指标的上升,是进一步降低锅炉排污率的重要障碍。

2采取的措施和应用效果

2.1采取的措施

为进一步做好节能节水工作,降低系统排污率,减少热量损失。2020年6月,经多次考察、论证,公司引进了南京某公司的“HELAMIN”无磷炉水处理新技术。为配合新型药剂的使用,公司新增了1套加药控制系统,确保加入量精准、合理。2020年8月开始在甲醇余热废热锅炉使用“HELAMIN”成膜多胺药剂。

2.2应用效果

“HELAMIN”成膜多胺药剂使用至今装置运行平稳,排污率显著下降,产汽量明显增加,炉水各项指标稳定。使用“HELAMIN”成膜多胺药剂前和使用2个月后炉水水质控制参数见表2。由表2可以看出:使用“HELAMIN”成膜多胺药剂前各废热锅炉电导率、pH和PO3-4质量浓度波动相对较大。其中,E15104炉水电导率、PO3-4质量浓度异常偏高,S15503、E15102和E15104炉水pH超出控制范围。使用“HELAMIN”成膜多胺药剂后,各废热锅炉电导率、pH和PO3-4质量浓度波动趋于平稳。E15104炉水电导率由296~662μS/cm降至20~30μS/cm;PO3-4质量浓度由37~86mg/L降至0.03~3.00mg/L。S15503、E15102和E15104炉水pH达到9.0~9.7。各废热锅炉电导率、pH的稳定有利于降低废热锅炉结垢风险,提高废热锅炉的稳定性。此外,PO3-4质量浓度的降低,有效减少了污水处理装置磷元素的处理压力。随着后期药剂的持续加入和装置的连续运行,废热锅炉内的PO3-4还会不断地排出,直至最后质量浓度趋于0。虽然现有系统汽侧积盐现象改善很多,但根据指标显示,汽侧沉积物仍在置换过程中。使用“HELAMIN”成膜多胺药剂前后余热废热锅炉排污率见表3。排污率是评价锅炉水药剂性能的关键性指标。在使用“HELAMIN”成膜多胺药剂后调试阶段,通过逐步关小S15503排污阀,连排排污率逐步下降;按照少量多次原则,逐步提高废热锅炉E15102、E15103、E15104定排周期,在每次排放时间不变的情况下,由原来的8h1次降至7d1次。从表3可以看出:使用“HELAMIN”成膜多胺药剂后,废热锅炉产汽率由96.7%提高至98.5%,提升了1.8百分点;排污率由2.02%降至0.31%,降低了84.6%。分析原因为:(1)“HELAMIN”成膜多胺药剂能够提高余热锅炉换热能力。该药剂由全挥发性有机物组成,其投加不会增加水中总溶解固形物(TDS)含量,不影响炉水电导率。因此与传统磷酸盐处理工况相比,即使维持相同的电导率,炉水的浓缩倍数也远远高于前者,这意味着应用该药剂时锅炉排污率更低,从而大大降低锅炉排污率,节水的同时节约热能,提高锅炉热效率。(2)该药剂能够将炉内本已存在的沉积/垢层逐步清除,并形成稳定的20~50μm的保护膜,因清垢护壁成膜后其各部件受热均匀,从而提高系统热效率。

3经济效益

按照甲醇装置年运行330d,除盐水成本为10元/t计算,原锅炉补除盐水质量流量约为264万t/a,则使用“HELAMIN”成膜多胺药剂后,全年节省除盐水费用45.14万元;蒸汽按照100元/t计算,则全年多产蒸汽效益约475.2万元。调试期使用药剂相对较多,后期用量逐步下降,按照年增加费用60万元计算,则年产生效益为460.34万元。

4结语

成膜多胺药剂的成功应用,不仅使炉水各项指标更加稳定,同时大幅度减少了热量损失,节省了除盐水,提高了蒸汽产量,取得了良好的经济效益。该技术彻底解决了传统水处理技术的不足,33实现了锅炉水系统安全高效、节能减排的目标,节能潜力巨大,具有良好的推广价值。

参考文献

[1]韩秋月,沈红新,王仲贤.新型锅炉水处理技术在炼油厂锅炉系统中的应用[J].水电技术,2011(15):499-501.

[2]陆慷,刘敏.HELAMIN多胺成膜技术的实际应用[J].企业技术开发(下半月),2016,35(15):53-55.

[3]郑轩.HELAMIN多胺成膜技术在水垢和腐蚀预防上的应用研究[J].化工管理,2014(20):143.

[4]张伟.工业锅炉节能减排应用技术[M].北京:化学工业出版社,2009.

作者:蔡可庆 冯玉祥 单位:江苏索普化工股份有限公司

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