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过滤机体系降耗技术探讨

过滤机体系降耗技术探讨

本文作者:马啸1杜雄伟2作者单位:1.山西省分析科学研究院2.太原煤炭气化(集团)有限责任公司

加压过滤机节能技术研究

1加压过滤机的工作原理

在加压过滤过程中,固体颗粒会在过滤介质一侧形成滤饼。这是因为过滤介质本身较薄,故开始时阻力较小,较粗的颗粒受阻而滞留在过滤介质表面,致使后续的细颗粒难以通过过滤介质,从而在过滤介质表面形成滤饼。滤饼形成后,固体颗粒自身也会起到过滤介质的作用,随着滤饼厚度的增加过滤阻力也不断增加,当过滤阻力增加到一定程度时,过滤过程基本停止。这时,只有将滤饼去除,才能使过滤过程继续进行。在此过程中,细粒物料极易堵塞过滤通道,影响过滤过程的进行。

2影响加压过滤机工作效果的主要因素

有许多因素对加压过滤机的工作效果有影响,这些因素主要包括入料浓度、工作压差、粒度组成、气泡含量、主轴转速。不论对哪种物料进行加压过滤时,都希望其工作参数为最佳值,即水分最低、产量最高、耗风量最小,电量最能有效利用[2]。

(1)入料浓度对工作效果的影响

不同的入料浓度在相同条件下所获得的工艺指标存在较大的差异,能量消耗也存在明显的差别。当入料浓度(质量浓度)高(大于250g/L)时,形成的滤饼厚(大于25mm),产量增加,耗风量小,系统能耗降低,低压风机工作时间缩短,系统耗电量降低,但是会造成刮板压力和产品水分增大(22%以上),所以入料浓度不能太高。反之,当入料浓度(质量浓度)低(小于150g/L)时,形成的滤饼薄(小于5mm),水分低,过薄的滤饼会导致跑风,使耗风量增加和加压仓压力下降,系统效率低,低压风机工作时间延长,满负荷工作造成电耗增加。因此,在用加压过滤机处理浮选精煤时,入料浓度(质量浓度)一定要控制在180g/L~220g/L之间。

(2)工作压力对工作效果的影响

在对物料进行加压过滤时,如果其他因素固定,则压力越大,水分越低,处理量越大;但当压力增加时,滤饼的孔隙度会相应减小,此时滤饼的阻力会增大,水分排出的难度也会加大。因此,当工作压力增加到一定值后,继续增加工作压力对加压过滤机的处理量及滤饼水分的影响不大,而工作压力提高,加大了系统中低压风机的运转负荷,增加了系统耗电量[3]。所以,确定合理的工作压力是提高加压过滤效率和节能降耗的主要因素,应根据不同的煤质选取合理的工作压力。一般来说,易过滤煤泥的工作压力约为0.21MPa,难过滤煤泥的工作压力约为0.3MPa,系统电耗可以有效利用。

(3)粒度组成对工作效果的影响

浮选精矿的粒度组成对加压过滤机的处理能力影响很大。精矿粒度组成均匀,则滤饼厚度适宜,脱水速度快,加压仓仓压稳定,低压风机运转平稳,耗能低,水分含量符合标准;相反,精矿粒度组成不均匀,会使加压过滤机处理能力下降很大,且使滤饼水分升高,滤饼漏气的同时会造成仓压降低,使低压风机运转时间延长,增加电耗。这是因为,当同一种物料的粒度组成发生变化时,其所形成滤饼的过滤比阻也会相应发生变化,过滤比阻降低可加快同样压力下的成饼速度,提高过滤效率。然而,处理量提高的同时也会使耗风量增加,加大电耗。这就是说,入料应有合理的级配。当加压过滤机入料平均粒度较小,尤其是0.075mm以下的粒级含量较高,或当0.5mm以上的粒度含量大于5%时要及时调整入浮煤泥水的粒度控制系统,保证精矿的粒度控制在合理的范围。

(4)气泡含量对工作效果的影响

加压过滤机工作时需要通过给料泵将精矿打入加压仓,当浮选精矿中含有大量气泡时,会造成给料泵气蚀而不上料,引起浮选机“冒槽”,使加压过滤机无法正常工作,同时造成加压过滤机实际料位偏低,滤板漏气现象严重,仓压降低,低压风机工作时间延长,导致电耗损失。因此,随着浮选入料粒度组成的变化,应及时调整药剂浓度,避免虚泡形成。防止气泡被直接吸入给料泵而影响加压过滤机的工况,造成电耗损失。

(5)主轴转速对工作效果的影响

采用加压过滤机处理浮选精煤时,滤饼的形成速度很快。当主轴转速减慢时会形成很厚的滤饼,而过厚的滤饼不仅比阻大、水分高,还会在过滤区提前卸饼而掉入矿浆槽内,造成大量压缩空气外逸,损失风压,延长了低压风机的运转时间;当主轴转速加快时形成的滤饼很薄,出现透风现象,风耗量增加,仓压降低,也会造成系统耗电量增大。因此,一定要确定合理的主轴转速,以便控制滤饼厚度。对同一种物料来说,在加压过滤的整个过程中,从滤饼形成到脱水的前一段时间内过滤效果显著,其后滤饼的厚度随着过滤时间的延长而增加,过滤效果会逐渐减弱。这与物料的特性、工作压差、入料浓度、粒度组成等因素有关。在物料中粗粒较多或入料浓度较高的情况下,要适当加快转速;在处理难过滤物料和低浓度物料时,为延长过滤和脱水的时间,应适当放慢转速。实践证明:主轴转速在0.4r/min~0.5r/min范围内调节,滤饼厚度控制在8mm~16mm范围内时,不仅产品质量能得到保证,而且仓内的压力稳定,用风量少,低压风机的电耗也会降低。

3加压过滤机系统节能技术的研究

目前,该厂有加压过滤机系统两套,但在生产中若双系统运转,必将使电耗增加,但在末煤量大、精矿量多时,不开启双系统,将使泡沫溢流而进入生产系统,造成系统紊乱。另外,开两套系统时,若来料不能完全满足两系统满负荷工作,又会造成电耗损失,因此,从工业工程的角度出发,把握何时开启双车系统是提高精煤产率、降低电能消耗的关键。

(1)排料时间的把握

加压过滤机系统机械运作一个正常的循环周期需要60s,考虑圆盘和刮板机的承载能力,加压过滤机最佳排料周期应在76s~88s之间,这与精矿的浓度和粒度结构有关,低于这个时间,设备承载能力不够,易造成设备损坏。在正常排料周期内若系统跑溢流就说明来料多,需要开启双系统,在正常排料周期外若系统跑溢流,就需要调整浮选机工况,提高精矿泡沫富集量,降低排料周期,减少设备损坏或保证加压仓压力稳定,减少风量损失,减少低压风机功耗,不能开启双系统。

(2)入料量的分配

加压过滤机在开启双系统时,应通过调节阀门来调整两个给料桶的入料量,确保一套系统满负荷工作,另一套系统根据供料桶内精矿的多少进行开停。这样既能最大限度提高精煤产率,又能有效减少双系统开车时间,降低设备无效运转带来的电耗。

(3)风机串联提功效

该厂加压过滤机系统中低压风机风包各自独立,为了提高每台低压风机风包的有效气容量,我们把2台加压过滤机、6台低压风机的出风口串联起来,结果在单台加压过滤机时运转3台低压风机能满足工艺需要,在双系统运转时,开启5台低压风机就能保证2台加压过滤机仓压稳定。

应用效果分析

在对加压过滤机系统进行改造之前,该系统每洗选1t煤的电耗曾一度高达2.74kWh,比计划规定的2.20kWh超过0.54kWh;在对加压过滤机系统进行改造后,当年年底每洗选1t煤的电耗平均值仅为1.82kWh,比计划减少了0.38kWh,从而最大限度地降低了运行成本,达到了节能降耗的目的。技术改造前后实际产生的经济效果见表1。

结语

从工业工程的角度,工艺参数对于提高加压过滤效率、降低系统电耗非常重要,一定要科学、合理地确定工艺参数,使加压过滤机获得产量大、风耗小、水分达标的最佳工艺指标,从而更好地发挥其作用。